维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年第7卷第3期 气体净化 净化分厂脱硫系统技改总结 刘文军 (广西柳州化学工业集团有限公司净化分厂.广西柳州 545002) 净化分厂半水煤气脱硫系统是柳化150 kt/a合 成氨扩建时的配套装置。1998年在中温变换改为 全低温变换后,又增加了变换气脱硫系统。随着柳 化生产规模的不断扩大,特别是改烧贵州煤种后,半 水煤气硫含量偏高(与晋城煤相比),脱硫系统经常 发生脱硫塔堵塔现象,脱硫效率低,直接影响到合成 氨生产的安全稳定运行。 l脱硫系统存在问题分析 净化分厂的脱硫工艺为“湿法栲胶氧化法”,共 分为3个部分:脱硫——再生——硫回收。其中又以 脱硫溶液贯穿整个过程,只要系统中的某一个环节 出现问题,都会直接影响到脱硫系统的正常运行。 1.1脱硫存在的问题 ①生产能力不足,脱硫效率低。半水煤气脱硫 塔原为两个 4 400 mm的塔,单塔设计能力为 40 000 m /h;变换气脱硫塔为两个 ̄2400塔的单塔 设计能力为56 000 m。/h。脱硫塔的溶液循环量单 塔只有420 m。/h,当生产负荷超过40 000 1TI /h时, 液/气比只有10 L/m。左右,鉴于栲胶溶液硫容的局 限,特别是烧贵州煤半水煤气中的H S经常在1.5 ~2.5 g/m。,要处理12机生产(110 000 m。/h)气量, 脱硫效率下降,生产能力严重不足。 ②脱硫塔堵塔。咱从1998年1O月开始半脱 塔、变脱塔经常发生堵塔现象,其间采取过各种方法 进行处理均未能解决,只有采取停塔卸填料清理,每 次停塔清理填料均要影响400~500吨的合成氨产 量。从1998年lO月"-2005年7月l 半脱塔停l2 次,2 半脱塔停8次,3 半脱塔停2次;1 变脱塔停 6次,2 变脱塔停6次。从堵塔现象分析,每次都是 从 1半脱塔开始,然后波及到 2或 3塔,而且1 塔次数也多。铜洗再生气主要回收在1 半脱塔系 统,再生气中的NH。、醇含量对脱硫塔堵塔影响非 常大。脱硫塔填料性能差、半水煤气温度高。脱硫 塔使用的聚丙烯鲍尔环填料,强度较低,经物性检 测,在55℃,使填料发软变形下沉,造成填料通道变 小,阻力上升。 ③半脱塔溶液分布管、气相分布管堵塞。半脱 系统每运行到一段时间,就会出现溶液分布管堵塞。 造成溶液循环量加不上去,而且形成溶液偏流影响 脱硫效率,停车清理时发现是硫渣堵塞了分布孔;在 大修中还发现气相分布管被煤粉和焦油堵塞,支管 被全部堵塞,主管被堵塞了6O ,因此也造成脱硫 塔压差的升高。 1.2再生存在的问题 ①再生能力不足,溶液再生受限。150 kt/a扩 建时,半脱系统只有420 m3/h的再生槽两套。1998 年变脱系统投产时,增加了一套相同生产能力的变 脱再生槽。由于再生能力的不足,再生溶液量受到 ,使脱硫溶液的循环量无法保证,进而影响到半 水煤气的脱硫效率。由于再生槽能力的,致使 脱硫溶液得不到很好的再生,再生后的贫液电位低、 悬浮硫高、颜色发黑,再生效率低,极大的影响了脱 硫效率。 ②再生槽喷头堵塞频繁。由于富液槽积硫严 重,溶液中的副盐高,溶液再生不好悬浮硫高,溶液 经过再生槽喷头时,一旦流量、压力控制不好极易在 喷头产生硫沉积,引起喷头堵塞形成反喷,造成溶液 再生状况的进一步恶化,而且清理喷头劳动强度 又大。 ’ ③再生浮选的硫泡沫差。由于氧化不完全,硫 颗粒细聚集不好,形成的硫泡沫轻,容易发生漫槽而 被迫减少再生溶液的循环量,由此而形成恶性循环。 同时硫泡沫差,在泡沫槽难分离,必须采取加热聚 集,既影响连续熔硫的操作又造成蒸汽消耗高。 1.3硫回收存在的问题 脱硫系统原采用的硫回收工艺是“间隙式熔 硫”,这种工艺生产效率低、消耗高、劳动强度大,熔 硫后的残余溶液直接排放严重污染环境。1998年 维普资讯 http://www.cqvip.com ・ 2 ・ 气体净化 2007年第7卷第3期 将其改造为连续熔硫工艺,由于改造的局限性和不 于结构问题垫子容易刺漏,更换维修时每次都必须 彻底仍然存在不少问题: 把排清液管和大封头割开,更换完再焊接回去,非常 ①由于熔硫釜结构不合理,釜内加热条件和手 麻烦,影响熔硫釜的运行效率。 段不完善,熔硫釜的熔硫温度难控制,排出的清液温 ⑤环境污染大。由于熔硫釜效率低硫泡沫多时 度一会过低跑白(硫泡沫分离不好);一会超温发黑 熔不及,造成硫泡沫在再生系统循环,为了避免造成 (烃类物质炭化),这种清液返回系统对溶液再生造 系统恶化只好在马路上砌了一个大池子,将硫泡沫 成严重的影响,进而影响溶液的脱硫效率。 排入池子存放,既造成溶液组分的损失又严重污染 ②产量低、消耗高。由于硫泡沫加热分离不好, 了环境。 经常要短时间停止下料进行闷釜加热,这样的操作 由于上述存在的问题,严重制约了脱硫系统的 几乎又类似于间隙式熔硫,熔硫釜的生产运行效率 正常生产,脱硫效率无法保证,已经对整个合成氨生 低,操作工劳动强度大,蒸汽消耗高,溶液组分损 产造成了严重的影响和安全隐患,必须对该系统进 耗大。 行彻底的技术改造。 ③安全隐患严重。由于熔硫釜排清液结构不合 2脱硫系统的技改措施 理,在操作过程中经常发生堵釜、堵管问题,此时必 2.1新上一套3 脱硫塔 须停釜泄压冒着高温进行清理疏通,而且操作工为 ①利用从拆回来的COz再生塔进行改造。 了防堵经常敲打管线容器,安全隐患极大。 根据原塔条件通过工艺计算,确定了塔改造的工艺 ④维修困难、耗时费力。熔硫釜封头大法兰由 参数,以及气、液分布形式,见表1。 表1 3 脱硫塔改造的工艺参数 ②对煤气输送的配套。煤气管道、溶液管道的 d)改造了支撑填料的格栅,拆除了5×5的菱形 配置,设备基础设计,以及现场施工的监督,进行全 丝网; 面改造工作的落实。 e)将塔内填料改为 1o0×100×3的增强聚丙 ③与原半脱系统匹配,增加了两台脱硫泵,包括 烯鲍尔环。 溶液配管。 2.2 1#、2 系统变换气脱硫塔的改造 ④对所有运行的脱硫泵、再生泵、溶液泵、富液 原计划考虑增加一套变换气脱硫塔,采用从台 泵加装进口过滤丝网,半定期进行清理。 湾拆回来的CO 吸收塔,改造费用预算要120多万 ⑤借大修的机会,对原1 、2 半脱塔的内件进 元。2004年在全国中氮年会上,某研究所推出了他 行了改造。 们开发的新型专利技术“高效立体传质CTST喷射 a)溶液分布管。将原 6的降液孔改为士8,增 式塔盘”(以下简称“CTST”),公司考虑运用该技术 大了溶液通量的面积; 对变脱塔进行改造,并对这一技术的可行性进行考 b)降液盘。通过计算进行扩孔,增大了降液面 查及改造的实施。 积18 ; ①经过充分的计算论证,确定了改造工艺参数, c)气相分布管。经过反复计算核实,取消了分 见表2、表3。 布管上的分布板,增大通气面积5O ; 维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年第7卷第3期 气体净化 表2 1 变换气脱硫塔改造工艺参数 ・ 3 ・ ②改造方案 7O ~1lO ;进塔变换气H St 200 mg/m。,出塔 变换气H2S≤200 mg/m。。 c)上述两塔的塔盘阻力4o.03 MPa。 分厂根据变换气脱硫塔的操作状况,与某研究 所协商,将1 、2 变换气脱硫塔由原来的填料塔改 造成CTST板式塔,具体方案如下: a)1 塔现变换气脱硫塔溶液循环量约200 m。/ h,变换气量63 000 m。/h,当变换气量增加到78 000 m。/h时,脱硫塔溶液循环量最高增至250 m。/h左 右,可在7O ~105 的生产负荷内正常操作。 b)2 塔现变换气脱硫塔溶液循环量约180 m。/ h,变换气量55 000 m。/h,当变换气量增加到68 000 m。/h时,脱硫塔溶液循环量最高增至2200 m。/h左 ④增加了一个中间槽和泡沫槽,将半脱溶液和 变脱溶液进行分离管理。 2.3新增加4 、5 再生槽 ①为提高脱硫溶液的再生能力,2004年3月完 成4 槽,同年12月完成5 槽。 ②改造了再生槽的喷头,经过计算将喷头的孔 径由原来的 2O mm扩大到 22 mm,增大了流通 量。同时将喷射器的外筒全部更换为不锈钢。 ③改造了再生槽喷射器的尾管,在提高喷射器 压力、增大流速的情况下,减少硫泡沫浮选的扰动, 以利于硫泡沫的聚集。 2.4熔硫釜的设计改造 右,可在7O 9/6~110 的生产负荷内正常操作。 c)1 、2 变脱塔原脱硫塔塔径不变,将塔内填 料卸出,拆除填料支撑装置。因该塔的溶液循环量 较大,采用双溢流形式在塔内焊接支撑圈、降液管及 塔板支撑,将原塔内16 m填料换成3O层某研究所 发明的CTST塔板,即可满足要求。 ③改造后的性能保证 ①在改造釜体的方案中重点考虑了以下几个问 题的解决: a)硫泡沫在釜内的加热;b)硫膏和清液的分 a)1 脱硫塔改造后满足柳化提供如下设计要 离;c)硫颗粒的沉降及加热熔融;d)清液排放温 求,变换气脱硫工艺参数气、液相负荷的操作弹性: 7O ~105 ;进塔变换气H St200 mg/m。,出塔 变换气H2S≤200 mg/m。。 度的控制及回收;e)控制点的设置。并实施了具 体的改造。 ②为提高蒸汽利用率和回收蒸汽冷凝水,将蒸 汽加入点分为熔硫釜夹套上部、下部及釜内盘管3 点控制加入,并新设计了一个蒸汽效阻器,将熔硫釜 b)2 脱硫塔改造后满足柳化提供如下设计要 求,变换气脱硫工艺参数气、液相负荷的操作弹性: 维普资讯 http://www.cqvip.com ・ 4 ・ 气体净化 2007年第7卷第3期 的各蒸汽出口管汇总控制,增加蒸汽在釜内的停留 统,并进行分析监控严格考核。 时间,提高了蒸汽的利用率,同时回收蒸汽冷凝水供 ③实施对脱硫系统所有溶液的回收工作,消除 加变系统使用,节约了蒸汽又减少了排放。 跑、冒、滴、漏,使脱硫系统真正做到了零排放。 2.5新上了一台熔硫清液过滤器 3实施技改后的效益 ①将脱硫塔的堵塞物送南宁有关院所进行检测 (1)技改后半水煤气脱硫系统、变换气脱硫系统 分析,结果发现里面含有胶体硫。 同步提高了生产能力,以增加一台l3 高压机的处 ②如何清除这种胶体,我们尝试了各种过滤方 理半水煤气量计算,每年可增加合成氨产量2O kt, 法,如:活性炭、焦炭、石英砂、机械滤网,并与“桂林 产生经济效益2千多万元。 澄宇公司”合作反复试验比较,选择了一种有效的过 (2)采用“CTST”塔盘技术改造变换气脱硫塔, 滤纤维,设计出过滤设备的结构,制作一台清液过滤 只对原塔内部进行了改造,节约了改造费用约8O多 器,对熔硫后的清液进行有效的过滤。 万元。 2.6加强脱硫的溶液管理 (3)提高了脱硫效率,减轻了H S对后工序生 ①根据半水煤气中H S的含量及时调整溶液 产工艺和设备的影响,保证了高负荷生产的长周期 组分,特别是栲胶组分,确保溶液再生的氧化率,并 安全稳定运行。 严格溶液组分的操作控制。 2004年与2005年l~l2月半脱塔进、出口 ②对熔硫釜排出的清液采取“四级沉降——二 H S含量统计(月平均)见表4。(2004年4月4 再 级氧化——二级过滤”,进行充分的处理后再返回系 生槽投用、2004年l2月3 脱硫塔投用) 表4半脱硫进、出口HzS含量 单位:mg/m3 (4)改造了熔硫釜,提高了硫回收率,降低了蒸 汽消耗,统计数据见表7、表8。 维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年第7卷第3期 气体净化 表7改造前的数据 ・5・ 表8改造后的数据 从表7、8数据看,改造后硫回收率提高了23.4 个百分点,每吨硫磺的蒸汽消耗比改造前降低了近 两吨,以每年节约蒸汽3000吨计(每吨蒸汽65/吨 元),可节约2O多万元。 效益。 4 结 语 净化分厂脱硫系统通过技术改造,提高了生产 能力,消除了脱硫塔堵塔的内部因素,提高了脱硫效 率,稳定了脱硫系统的生产工艺运行,提高了硫回收 (5)使脱硫系统做到真正意义上的零排放,消除 了对环境造成的污染,特别是解决了清理脱硫塔对 环境造成的重大污染的问题,产生了巨大的社会 s 率,降低了蒸汽消耗,消除了安全隐患,解决了环境 污染,经济效益和社会效益是显著的。 : 爨 技术需求与难题求解刊登申请表 填表日期 年 月 日 内容(技术需求,气体净化研究、设计、生产、应用及销售过程中需要解决的技术难题等) 单位 地址 联系人 职务 邮编 电话 传真 E—mail