莱钢科技 2015年8月 转底炉还原过程脱锌率的研究 李建云,张炯 (技术中心) 摘要:模拟转底炉生产工艺,通过对不同碳氧比、不同温度、不同还原时间条件下锌元素脱除 率的研究,发现在每个温度条件下随球团碳氧比的增加脱锌率呈逐步增加趋势,在同样的碳氧 比条件下,温度升高脱锌率明显增大,每一个温度区间内球团随还原时间的增加脱锌率明显增 力口。 关键词:转底炉;锌;脱除率 O前言 1.2实验步骤 混合粉尘碳氧比按照C:O为0.7、0.8、0.9、1.0 转底炉作为处理除尘灰的主要手段,可以将除 和1.1的比例先经人工混匀,然后进入混碾机内混 尘灰中的锌元素脱除,脱除的锌随着转底炉烟气进 料5 min,配人水量为12%.4-0.5%,经压球机压球, 入烟气系统,并逐级沉集下来,最终得到转底炉副产 然后放人105 oC烘干箱内烘干,烘干后的球团装入 品——锌粗粉。提高转底炉的脱锌效率,对充分回 吊篮,放入管式炉进行还原实验。 收锌资源,减少锌元素在烧结、高炉的循环富集,延 还原过程:共进行1 200 oC、l 250℃、l 300℃、 长高炉寿命有着重要的意义。 1 330 oC四个温度点的还原实验。首先将吊篮装好 的球团位于管式炉内1 000℃温度区内停留4 rain, 1 实验条件及相关计算 主要为了模拟转底炉加料升温段的温度区间,然后 根据实验需求确定每种粉尘的基准配比,然后 将吊篮位于预定温度区,还原15 min,管式炉底部通 根据高炉干灰中的碳来调整混合原料中的碳氧比。 人N ,流量为5 L/min。 1.1 配料方案 然后取碳氧比为1.0的配料方案生球,装入吊 本次研究所用配料方案见表1。 篮后球团位于管式炉内1 000 oC温度区内停留 表1 不同碳氧比条件下各种粉尘的配加量 kg 4 min,然后在预定温度点还原时间依次为3 min, 6 min,9 min,12 min,15 min,18 min,21 min,24 min, 碳氧比(C:0)0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 27 min,30 min和33 min,管式炉底部通人N2,流量 配料方案 1 2 3 4 5 6 为5 L/min。 高炉干灰 1.082 1.249 1.410 1.567 1.720 1.586 1.3计算依据 转炉粗灰0.727 0.698 0.670 0.642 0.615 0.639 堡塑鱼壁堡二竺缝缝 壁量×100% 转炉细灰 1.416 1.359 1.304 1.250 1.198 1.244 ,n原始古锌量 电炉灰0.110 0.106 0.101 0.097 0.093 0.097 式中: ——球团的脱锌率; 高炉槽上槽下灰0.638 0.612 0.588 0.563 0.540 0.540 m原始含锌量——生球含锌总质量; m焙烧后古锌量——金属化球团含锌质量。 轧线污泥0.246 0.236 0.226 0.217 0.208 0.192 转炉污泥0.970 0.931‘0.893 0.856 0.821 0.747 2实验结果及分析 转炉环境0.125 0.120 0.115 0.111 0.106 0.080 对不同温度、不同碳氧比及不同反应时间条件 下还原得到的金属化球团进行锌成分的检测,对比 作者简介:李建云(1978一),女,2001年7月毕业于中南大学粉末冶 生球中锌含量,测算出金属化球团的脱锌率,见表 金专业。高级工程师,主要从事烧结工艺技术研发工作。 2。 21 李建云。等:转底炉还原过程脱锌率的研究 表2不同温度脱锌率的对比 % 第4期(总第178期) 大,在还原15 min时尤其温度从1 200 oC增加到 l 250 oC,脱锌率增加的幅度较大。因此,为保证一 定生产率条件下的脱锌率还原温度应不低于 l 250 oC。 从图2可以看出,在碳氧比为1.0条件下,每一 个温度区间内球团随还原时间的增加脱锌率明显增 加,只要还原时间足够长,在l 200℃~l 330℃最 终的脱锌率均能达到99%;在l 200 qC一1 300 oC温 度区间内温度的升高脱锌率的增加十分明显,温度达 到1 300℃和l 330℃后,经12 min还原的球团脱锌 率均能达到97%,进一步延长时间脱锌率的增加幅 度有限,因此针对脱锌率指标,在制定转底炉操作温 度时,综合考虑脱锌效率及经济性,应使还原温度达 到1 300℃,以取得良好的综合效果。 从图1可以看出,在每个温度条件下随球团碳 氧比的增加脱锌率呈逐步增加趋势,但在1 250℃ 以上球团碳氧比在1.0和1.1条件下脱锌率变化不 大;在同样的碳氧比条件下,温度升高脱锌率明显增 图2不同温度下不同时间的脱锌率 3 结论 \ 1)球团脱锌率随着生球中碳氧比的增加呈逐 步增加趋势。 2)在同样的碳氧比条件下,随着温度的升高, 需 墩 罄 球团脱锌率明显提高。 3)同~温度区间’内,随着还原时间的延长。球 团脱锌率明显提高。 图1 不同温度下不同碳氧比的脱锌率 Li Jianyun,Zhang Jiong 特邀编辑:曾 晖 Study on the Dezincing Rate in the Reduction Process of Rotary Hearth Furnace (The Technology Center) Abstract:By simulating the production process of rotary hearth furnace,and through studying the dezinc- ing rate under diferent carbon oxygen ratios,temperatures and reduction times,it was found that,the dezincing rate gradually increased with the increase of the carbon oxygen ratio of elplets at each tempera- ture,and under the same C/O ratio,the dezincing rate signiifcantly increased with the elevation of tern・ perature,furthermore within each temperature range,the dezincing rate of pellets sinigifcantly increased with the inctlease 0f reducti0n time. Key words:rotary hearth furnace;zinc;removal rate 22