201 1年第4期 青海斛技 电石生产中电石炉尾气回收利用的研究 李先军 (青海宜化化工有限责任公司,青海摘西宁810103) 要:本文通过对电石生产中产生的尾气成分及含量进行分析,提出了尾气回收利用方案。 关键词:电石生产;尾气;回收利用 电石是有机合成化学工业的基本原料,以电石为 原料可以合成一系列有机化合物,为工业、农业、医 药提供原料。在电石生产中会产生大量尾气,尾气含 有灰尘、一氧化碳、二氧化硫等有害气体。为了节能 (含氰废水),现已被迫停用;杭州电化厂炉气直接引 入锅炉燃烧,降温后进旋风、布袋二级除尘,由于锅 炉受热面积问题未能彻底解决,热交换恶化后,烟气 温度达到400 ̄C烧毁滤料,也被迫停用。所以目前电 石厂家的尾气大多数是直接排气燃烧,既浪费热 减排,提高能量循环利用率并降低环境污染,我公司 对该尾气成分、热量进行检测并提出了利用方案。 能又污染环境。 1 现有电石炉烟气治理概况 国内电石行业为治理电石炉烟气进行了大规模、 长时间、形式多样的研究及实践。如上海吴淞化工厂 采用湿法除尘,但未能达标,同时造成严重水污染 2电石生产工艺简介 生产电石的主要原料石灰是由石灰石在石灰窑中 采用焦炭为燃料高温煅烧而成,再将其送往电石炉中 与炭进行反应生成电石。此工艺会产生大量尾气,尾 3结语 用天龙一DL一400型库仑滴定法测硫仪测定矿石中 与加工,2000,29(1 1):25—27. 【2】郝晓华,黄建东.提高库仑滴定法测硫的准确度【J1.大众标准 化,2003,(4):41-44. 的硫,在仪器稳定的情况下,选择合适的标样、称取 适量的样品并尽量减少天平误差、加入适量的助溶剂 保证样品的充分燃烧,就能获得准确的结果。 参考文献: 【3】樊艳梅.浅谈影响库仑滴定法测定煤中全硫的几个 素IJI.煤 质技术,2004,(4):49—50. 【4】张大康.库仑滴定法测硫气相反应误差的热力学分析【JJ.煤质 技术,2005,(1):48—50. …姜郁,f通胜.库仑滴定法测定铁矿石中的硫【J].化工矿物 28 §T 青海斛技 2011年第4期 c0密度为1.228kg・m ,则c0的体积为0.44× 1000÷1.228=350(m。)。 气中含灰量150g・m ,温度800 ̄C,低位发热量 10.89MJ・m ,其他成分及含量见表1。 表1 电石尾气成分及含量 因为电石炉尾气中CO含量为70%,则生产It电 石产生电石尾气的量为350÷O.7:500(m )。 青海宜化公司电石炉变压器总容量为30MVA(8 成分 C0 H, N, 含量/% 70 10 15 台),每吨电石电耗为3380kW・h,电炉功率因素为 0.95,电炉时间利用系数为0.97,电源波动系数为 0.95,则电炉小时产量为: 30000×0.95×0.97×0.95÷3380=7.1(t) C0, 0, CH 4.5 0.4 3.5 则1台电石炉平均每小时产气量为: 500×7.1=3550(m ) 3焦炭热量与电石炉尾气热量比较 3.1焦炭消耗及热量 3.3热量计算结论 1台电石炉产生炉气为3550m ・h一,电石炉尾气 按照青海宜化化工有限责任公司电石产量45 万t・a-一(电石炉型号为30000kVA,数量8台)计算, 石灰混烧窑生产36万t石灰来平衡45万t电石,而 生产1f石灰可消耗焦炭量为0.2t,则焦炭年消耗量 为: 36×10 ×0.2=7.2×10 (t) 发热值为10.89MJ・m ,8台电石炉每年可利用热量为 24.7×10 MJ,完全符合焦炭作为燃料时年提供热量 17.15×108MJ的要求,因此决定通过技术改造将尾气 热能回收利用作为石灰窑燃料使用,以节省石灰窑燃 料焦炭,降低生产成本。 焦炭的热值为2.42MJ・kg- ,则焦炭年提供热量 为: 7.2×104×1000×2.42=17.15×10 (MJ) 4改造工艺选择 全密闭电石炉烟温高达600~1000℃,烟气成分 复杂。根据国内处理电石炉尾气的现状及电石尘的特 点,电石炉烟尘治理必须满足以下条件:①除尘器应 具有较小的分割粒径或极限粒径,即所选除尘器要对 3.2电石炉产气量 电石生产的主要反应为: CaO+3C=CaC2+CO 1 m以下粉尘有较高的除尘效率;②除尘器应具有 耐高温或降温能力;③所选除尘器应具有防结垢能 力。不同除尘器除尘性能见表2。 不同除尘器除尘性能对比表 则生产1t电石产生CO的量为28÷64×1=0.44 (t) 表2 从表2可知,对于电石炉烟尘只有采用布袋除尘 器或电力除尘器才能有效地实现粉尘捕集。其中电力 除尘器具有耐高温和抗结垢的能力,因此,电力除尘 器是进行电石炉烟尘治理的首选除尘器。布袋除尘器 即使采用耐高温玻维滤布,对电除尘器和布袋除尘器 进行比较,电力除尘器造价显著高于布袋除尘器,且 运行费用高。 5改造工艺简介 电石炉产生的的可燃气体中含有高达70%的CO, 将其经水冷壁烟道初步冷却降温后,进入空气冷却除 尘器降温,同时将气体中大颗粒的粉尘捕集下来,送 至布袋除尘器净化除尘后,经加压风机加压后送至混 排放 炉 图1 电石炉尾气回收利用工艺流程图 0ST 29 2011年第4期 青海斟技 自动拨风在小高炉的应用 郭丽平。陈建国 (西宁特殊钢股份公司,青海摘西宁8 10012) 要:在大型冶金企业中,通常是多台高炉鼓风机通过切换供风管道的方式为多座高炉供风,高炉供风系统非常 重要,其可靠性直接影响高炉的正常生产。本文结合高炉炼铁的实际情况,介绍了拨风系统的结构、工作原理及在西宁 特钢的应用。 关键词:自动拨风;灌渣;小高炉 1 引言 在冶金企业中,高炉鼓风机是将空气加压后向炼 口、直吹管、弯头大灌渣等重大生产事故。一旦风口 灌渣,处理一次灌渣事故约10h,加上高炉恢复正常 及恢复风口的费用,将使企业产生重大损失,因此高 炉供风系统的供风是否正常将直接影响高炉生产。如 果冷风供应系统可靠,完全满足高炉顶压要求,那么 高炉利用系数将增加,高炉将稳产、高产。 近年来一般使用大容量同步电动鼓风机,这种鼓 铁厂高炉供应冶炼所必需冷风(氧气)的气体压缩机 械。高炉供风系统的结构主要有两种,即单机单炉制 和母管制。单机单炉制是一台鼓风机单独对应一座高 炉,母管制是通过阀门切换控制,实现一台风机给任 意一座高炉供风的形式。采用母管制在供风选择上可 以更加灵活,更能适应大型冶金企业设备检修和正常 生产的需要。高炉鼓风机产生的压缩空气通过几十个 风口进入高炉炉膛内,提供冶炼所需要的氧气,同时 具有一定的风压,它不但直接提供高炉冶炼所需的氧 气,而且提供用于克服送风阻力、料柱阻力及维持一 定的炉顶压力所需的动力。在高炉内,冷风被加热到 风机耗电虽多,但启动方便,易于维修,投资较少。 高炉冶炼要求鼓风机能供给一定量的空气,以保证燃 烧一定的碳,其所需风量的大小不仅与炉容成正比, 而且与高炉强化程度有关,一般按单位炉容2.1~ 2.5m rain 的风量配备。在生产过程中一旦出现高炉 鼓风机故障停机,供风中断,就会造成高炉“坐料” 1000 ̄C以上形成热风,使铁矿石、焦炭、石灰石三种 原料进行充分的还原反应,生成铁水并产生炉渣,沉 入炉缸内。到一定的时间,利用炉渣比重轻于铁水的 原理,分别f}{铁水和炉渣一次。如果未到出铁时间, 由于鼓风机 现故障而停止送风时,将导致冷风压力 急剧下降,未分离的铁水和炉渣混合物将下沉灌入风 等恶性事故,严重影响高炉生产,不仅造成设备损 失,而且缩短高炉使用寿命,因此,科学使用高炉拨 风自动控制装置对保障高炉安全稳产具有重要意义。 2自动拨风系统的原理 自动拨风系统的原理是根据对高炉断风状态的检 测,在最短时间内将故障风机从系统中切除,故障风 厂1并凝结,即为风口灌渣。尤其在高炉即将出铁前 (或 铁40min后),风机突然停风往往导致高炉风 烧窑系统作燃料使用。对此将电石炉的尾气热量充分 利用,最后通过除尘后达标排放,工艺流程见图1。 机对应的高炉送风管道中送入正常运行的在用风机的 部分风量,保证故障风机对应的高炉风压高于高炉灌 了工程能量利用率,同时降低了对环境的污染,具有 运行成本低、环保减排的特点,产生了较好的经济效 6结论 我公司将电石炉尾气经空气冷却器冷却后进入布 袋除尘的处理工艺取得了较为理想的效果,该设备炉 气平均含尘浓度净化前为150g・m ,净化后为30g・m。, 炉尾气温度为500 600 ̄C,布袋除尘入口温度为 200~280 益和社会效益。 参考文献: 【1】刘荣杰,卫志贤.电石生产新:L 艺新技术与产品创新开发实 务全书【M】.西安:西北大学出版社,2005. [2】程惠亭.化工设计手册【M].北京:化学 业出版社,2000. 本改造方案是第一个从理论到实践将电石炉尾气 全部回收且充分利用的技术项目。本项目实施后提高 30 T 【3】葛婉华,陈鸣德.化工计算【M].北京:化学¨r业出版社, 2003