■ Management&Practice 喇嘛甸油田配电系统节能技术应用效果评价 彭立威 王斯掂(大庆油田有限责任公司第六采油厂) 摘要 随着产能区块的逐年开发,用电负荷逐年递增,电能损耗也随之增大 经分析,油 田电能损耗主要集中在淘汰设备、高能耗设备、设备不匹配等几个节点 为降低系统能耗,提 高用能效率,实施了更换高能耗变压器、一更多井技术、更换低效泵等节能措施。经数据检 测、对比可知,更换高能耗变压器可匹配变压器容量,一变多井可减少用能环节,更换低效泵 可匹配用能设备。通过分析评价证明,节能技术应用效果良好,能有效提高系统的运行效率, 降低系统能耗。 关键词 配电系统 节能技术 评价 能耗 DOI:1 0.3969/;.i SSB.2095—1493.201 2.02.01 6 l 系统现状 运行能耗高,相应设备未配备节能技术措施,或配 茎 嘉 2010年对全厂在运外输泵进行抽查检测,共抽 查外输泵32台,平均泵效54.76%,低于大庆油田 随着油田开发的进一步加深,为保证油田稳产 生产中也相继出现电容器烧毁、变形、漏液等情 上产,用电负荷逐年递增,电能损耗也随之增大, 况,造成设备功率因数低。 电能损失主要原因有在用淘汰电器设备;电气设备 1.2.2更换低效泵 备的节能技术措施落后更新慢;系统布局不合理等 方面…。 1.1淘汰电器设备现状 公司外输标准泵效57.37%的有19台,外输平均单 耗为0.52 kWh/t。外输泵泵效低:一是由于机泵 目前在用的高能耗设备主要是s7及以前高能 耗变压器,能耗损失普遍较大,80%以上存在“大 马拉小车”现象。调查分析油井实测数据发现80% 以上的抽油机电动机的负荷率均低于40%,而对应 配不合理,电动机功率偏高,运行负荷较小导致能 耗偏高;二是由于机泵投产运行时间延长,机泵设 备老化严重,导致效率下降,能耗偏高。 的变压器大多按油井电动机额定负载进行配置,平 1.2.3机泵变频 目前厂集输系统机组效率偏低。油田在用电动 均额定容量负载率为56.3%,而实际负载率大多低 于30%。如何与油井电动机合理匹配,有效降低变 机的效率在92%左右,达到运行标准,机组效率低 的主要原因是泵效低。泵效低一是由于部分离心泵 压器的损耗,是节约电能的一个重要方面。 1.2节能技术现状 1.2.1 高低压无功补偿 排量不匹配,导致能耗高;二是靠单流阀和泵出口 阀门的开启程度来调节流量,节流损失大,导致泵 为了提高设备的功率因数,减少供电设备的设 效低 。计容量,大庆油田采油六厂对线路高压单井及转油 1.3 6 kV线路现状 6 kV线路存在的问题是:供电半径大,存在近 站实施补偿。目前全厂部分油井已采取了补偿措 施,站用低压补偿共装配378 88 kvar。单井高压无 电远供、迂回供电的现象,导致线路损耗大,线路 功率因数偏低;线路负荷过重,且由于实施分矿计 第一作者简介:彭立威,2008年毕业于齐齐哈尔大学,从事节能测 试评价丁作,E-mall:p∞gli i@petr0china.t2om ,地址:黑龙江 省大庆油罔第六采油厂规划设计研究所节能测试评价室,163000。 量和新建产能建设线路后,部分线路布局不合理, 造成线路功率因数低,配电网损耗较大。 40 I . y hj .。。 管理・实践 ■ 2 节能技术应用 2.1 更新淘汰电器设备 2.1.1 更换高能耗变压器 喇嘛甸油田井用变压器平均负载率为30-3%, 单井电动机平均运行功率为15.8 kW,为避免在单 井实施无功补偿时造成线路过补偿现象,结合现场 实际,确定了单井变台安装的高压电容器容量,见 为了降低高能耗变压器的电能损耗,2008年全 表3。厂更换高能耗变压器35台,将s7系列变压器更换 为SH11系列变压器。更换高能耗变压器以容量63 kVA的为例,更换前后变压器的空载、负载损耗对 表3单井变台安装电容器容量 补偿容量 变压器容量/kVA 比见表1。 表1变压器损耗对比 更换前 更换后 更换后年节约电能17 900 kwh。 近3年,六厂将s7及以前系列的高耗能变压器 更换为SH1 1系列节能变压器,共计210台。 通过实施更换高能耗变压器节约电能:37.6× 10 kwh,节约资金21.5 X 10 元,投资回收期为 10.5年。 2.1.2 一变多井节能技术 由于加密井及注聚井的不断投产,油井井距逐 渐缩小,给单井变压器节能提供了有利条件。从降 低维护成本及减少设备无效投入考虑,将变台距油 井在60 m范围内的油井,选用1台变压器为多个井 组供电。 一变多井变压器应用节能情况见表2。 表2变压器节能对E 2010年,六厂共实施一变多井172台,节约电 能65.4×10 kwh。 实施一变多井节能措施后,节约电能65.4× 10 kwh。节约资金37.4×10 元,投资回收期为 4.3年。 2.2现有节能技术 2.2.1 高低压无功补偿 为了提高设备的功率因数,减少供电设备的设 计容量,2008年厂对线路高压单井及4座转油站进 行高低压无功补偿。 30 50 63 80 100 l25 l60 200 最大允许补偿容量/kvar 20 30 40 50 70 90 110 l40 实际补偿容量/kvar 20 30 30 40 40 40 通过对100口单井安装高压无功补偿装置 3 000 kvar,累计节电34×10 kwh。 2009年,六厂转油站实施了低压无功补偿技术 工程,对4座站的无功补偿装置进行了改造。在相 同生产条件下经过现场实际测试,改造前有功功率 为769 kW,平均功率因数为0.81;改造后有功功率 为683 kW,平均功率因数为0.96;年节电74.7× 10 kWh。 通过实施高低压无功补偿节能技术累计节电 108.7×10 kWh,节约资金62.2×10 元,投资回收 期为0.87年。 2.2.2更换低效泵 为了提高集输系统效率,2007年六厂更换低效 泵15台。针对转油站的实际排量对外输泵进行更 换,阶梯搭配,在保证生产的前提下,最大限度地 降低了生产成本。在更换低效泵节能项目中,低效 泵更换后平均泵效为58.86%,比更换前提高了 16.6%;平均单耗为1.52 kWh/t,比更换前降低了 0.06 kWh/t;实施后年节电98.6 X 10 kwh。 通过更换低效泵节约电能98.6×10 kwh,节 约资金56.4 X 1 04元,投资回收期为2.23年。 2.2.3机泵变频 为了提高机组效率,从而提高集输系统效率, 目前厂联合站、转油站、污水站共安装变频器73 套。机泵安装变频器后能够根据液位信号的变化, 调节电动机转速,达到生产需求的压力和液量;避 免了靠阀门开度调节流量的节能损失,使离心泵运 行在经济高效区,提高了泵效,降低能耗,保证了 集输系统连续、安全、可靠运行。 ・ 73套机组实施变频后年节电766.5×10 kwh, 节约资金438.2×10 元,投资回收期为1.67年。 2.3系统布局不合理 为了提高线路功率因数、降低线路损耗,对2 条6 kV线路进行负荷调整改造。改造后线路供电半 20I 2年第2期石油石化节能f 41 ■ Management&Practice 径平均缩短了3.2 km,降低了线路损耗,拆除交叉 增,同时油刚配电网无效电能损耗也随之增大,为 跨越线路2处,低洼地带线路30档。 实施线路负荷调整措施后累计节电48 X 10 kWh,节约资金27.5×10 元,投资回收期为1.75年。 降低配电系统能耗,提高供电系统效率,2007— 2010年六厂先后实施更换高能耗变压器、降低配电 线路损耗、线路优化运行、高低压无功补偿等节能 措施,取得了一定的节能效果。针对供电系统节能 技术的应用情况进行了逐一分析,对节能技术现状 3节能技术评价 随着产能区块的逐年开发,用电负荷逐年递 及其节能效果进行了评价,结果见表4。 表4喇嘛甸油田配电系统应用节能技术评价 4 几点建议 1)针对在用淘汰设备运行效率低的问题,建 议结合产能和改造等节能项目逐步更换高耗能设 赵振宇,高云,叶海龙配电网优化控制方法[J]农村电 气化.2007.1 3(7):14. (收稿日期:2011—11—05) 备,提高设备运行效率,降低能耗。 2)针对高耗能设备,建议应用节能技术进行 节能改造。 3)针对系统布局不合理能耗部分,建议合理 调整改造并加大维护和管理力度。 欢迎投稿 欢迎订阅 www.Syshjn.c。m-cn ’ ’ 4)针对电气设备技术措施、系统优化的节能 模式,建议逐步转化为整体节能,即对站库整体节 能,提高站库的运行效率,降低能耗。 [1]谢晖配电网规划的优化设计方法研究[电网规划的优 法 J].科技创新导 报,2010,7(1 2):8-9 I42{WWW.syshjn.c。m