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CFG桩试桩工艺性试验总结fujian

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CFG桩试桩工艺性试验总结

我单位于2010年7月2日进行了CFG桩工艺性试验,目的为确定施工参数后,方可开展CFG桩的大规模施工,在K3+340~K3+380段线路右侧进行了5根CFG桩成桩工艺性试验,该试验桩已按照既定方案顺利完成。现将该工艺试验施工情况总结如下:

一、工程概况

CFG桩施工范围:K3+346~K3+900软土路基处理段,须采用CFG桩进行地基处理,工程量为298521延米,C15混凝土总方量为5531立方米。CFG桩采用矩形布置,桩径均为0.5m,设计。

二、工程地质情况

仙涌互通收费站为软土路基路段,平均填土高度约6.55m。基础均为软土,软土主要由淤泥、淤泥粉质粘土、淤泥质粘土组成,以淤泥质粉质粘土为主,局部河涌段表层还存在全新淤泥质粉质粘土,其中第一层软土分布较广泛,大部分地段连续分布,其层顶埋深约0.0~5.6m,鱼塘及河床范围直接出露,厚度0.5~21.5m,变化较大,第二层软土层顶埋深约7.5~32m,厚度2.2~31.9m,变化较大。基底由下第三系泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、砂岩、砂砾岩及风化层组成,基底起伏变化较大、岩石风化强烈,局部风化倒序现象明显。

三、试桩目的验证情况

1、工艺试验的施工设备、施工工艺和方法、施工顺序满足施工需要。 2、混合料配合比经试验结果印证满足施工需要

3、混凝土坍落度出场设置50mm~70mm,现场实际测量为60mm,70mm。 4、工艺试验拟定的混凝土搅拌时间为90秒。

5、混凝土灌注过程中按照1.3m~1.5m/min进行拔管,可保证桩身质量。 按要求对试验桩进行低应变检测和取芯法试验,以确认CFG桩的设计参数及桩身的完整性。

四、施工过程控制

1、施工用原材料及施工配合比

水泥: 佛山市三水路路通42.5R水泥; 砂: 西江砂;

碎石:采购于横峰石场,规格为20~40㎜; 粉煤灰:珠海发电厂的粉煤灰; 水:饮用水。

试验室配合比准备:混合料配合比为:水泥:砂:碎石:水:粉煤灰 =1:3.02:4.63:0.75:0.23。

2、人员、机械设备

现场管理人员2名,现场技术人员1名,机长1名,操作人员8名。

CFG桩采用振动沉管灌注桩法施工,钻机1台、DSM250柴油发电机1台、混凝土

运输车2台。

五、 试验桩施工工艺控制

CFG桩成桩工艺性试验桩位布置矩形布置,间距1.5米,见下图:

13-22 15-22 17-22

线路方向

19-20 19-22

1、施工工艺流程 原 地面 处理 测量放样 钻机就 位 钻进至设计深度 停钻 混和料 入 管 均匀拨管至桩顶 钻机移位

CFG桩振动沉管灌注桩法施工流程图

2、施工方法

(1)放线:施工前按照桩位平面布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于50mm。

(2)机械就位:桩位就位后调平桩基机台,桩位偏差≤5cm。

(3)拌料:采用滚筒式搅拌机进行混凝土拌制,搅拌时间不得少于90秒,拌和后坍落度为30~50mm。

(4)沉管:根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度,沉管长度18米,机架高度为22米,沉管长度8.5米。桩机就位,保持桩管垂直,垂直度偏差为0.3~0.5%,记录激振电流变化情况,直至沉管至设计标高。

(5) 投料:待沉管至设计标高后停机尽快完成投料,直至管内混合料顶面与钢管进料口齐平,上料量不多,在拔管过程中进行孔中投料,保证成桩桩顶标高满足要求。

(6)拔管启动电动机,首次投料留振10s再开始拔管,控制在1.3~1.5m/ min左右。拔管过快易造成局部缩颈或断桩,拔管太慢振动时间过长,会使桩顶浮浆增厚,易使混合料离析,淤质土施工拔管速率必须放慢。拔管过程中不宜反插留振,如上料不足,须在拔管过程中空中投料,不允许停拔在投料,以保证成桩后桩顶标高达到设计要求。成桩后桩顶标高高出设计桩长0.5米,浮浆厚度不超过20cm。

(7)封顶:沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求(桩径≥设计值,垂直度偏差后≤

1%)后,用湿粘性土封顶。

(8)钻机移位:钻机移位缓慢行驶,就位后进行下一根桩施工。

六、 清土及剔桩

(1)第一步清土在罐压桩施工完毕后立即将多余砼铲除;

(2)第二步在成桩后7天剔桩,避免了因桩身强度较大时剔桩困难; (3)清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,避免断桩及对地基土的扰动; (4)清土预留30cm人工清除,找平;

(5)清槽后人工截桩,钢钎沿径向楔入桩体,直至上部桩体断开,桩顶采用小钎修平;

七、 CFG桩施工质量检验

施工质量验收标准见表1。 ①过程检测:

a.施工过程质量检验主要应检查施工记录、混合料坍落度、桩数、桩位偏差、桩顶标高及其质量和桩体试块抗压强度。

b.桩位允许偏差:0~50mm、桩身倾斜不大于1%、桩体有效直径不小于设计值。

表1 施工质量验收标准

1 水泥、粗细骨料的品种、规格、质量 2 混合料的坍落度 主3 混合料的强度 控4 桩的数量、布桩形式 项目 5 单桩投料量 6 桩的有效长度 7 桩身质量 符合设计要求 190mm 195mm 见后附试验报告 4根,正方形布置间距1.6米 符合设计要求 11、11.2、11.2、11 符合设计要求,见后附试验报告 一1 般2 项目 3 桩位(mm) 允许偏差 桩身垂直度 桩体有效长度 30 0.5% 11、11.2、11.2、11 ②施工后质量检测:施工结束,成桩28d后进行身完整性、土以及复合地基检测。

a.CFG桩身检测

成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一个台班做一组(3块)150mm×150mm×150mm的试块,标准养护,测定28d抗压强度。

b.桩身完整性检测:采用低应变动力检测桩身的完整性。

c.复合地基检测:采用单桩载荷试验检测复合地基承载力,静载试验要求达到桩的极限承载力。 八、 试验总结

试桩记录具体情况如下:

序号 1 2 3 4 桩位编号 试桩1 试桩2 试桩3 试桩4 成孔时间 开始 16:40 16:51 17:06 17:55 终止 16:43 16:55 17:10 17:59 灌注时间 开始 16:43 16:55 17:10 18:02 终止 16:47 17:00 17:15 18:08 桩长(m) 设计 11 11 11 11 实际 11.7 11.6 11.65 11.7 备注 电流值一般130A,最大230A 电流值一般130A,最大252A 电流值一般130A,最大245A 电流值一般130A,最大230A 通过在DK88+500处组织实施CFG桩试桩试验,使我们更深入地了解了CFG桩的施工工艺流程及需要注意的问题,检验了我们的施工工艺的可行性、施工准备的可靠性、施工组织的合理性,为我们提供了有价值的技术参数,也为我们以后CFG桩的大规模施工积累了经验,提供了一个良好的铺垫。 后附:1、CFG桩低应变检测报告;

2、CFG桩复合地基载荷试验报告; 3、CFG桩材料检验报告及抗压强度报告。

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