2018年3月 石油工业技术监督 Technology Supervision in Petroleum Industry Mar.20l 8 第34卷第3期 Vo1.34 No.3 ■质量安全论坛 渤海油田K 井射孔断爆事故分析 几王 帅 ,宋瑞河0,谭伟雄 ,李 欣。 旧1.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司(天津300459) l』2.中海油田服务股份有限公司油田技术事业部(天津300459) 摘要射孔作业事故多种多样,射孔断爆是射孔作业中最常见同时也是最严重的作业事故之一。以渤海油田K井断爆事故 为例,按照作业工序,对射孔管串逐一进行排查,筛选出潜在的问题点,通过模拟试验,对问题仪器的作业及故障状态进行还 原.通过数据分析和事故状态的再现,得出了导致事故发生的根本原因。该试验方法可以根据断爆事故的不同表现,反推出操 作工序和设备状态的潜在问题,以指导现场作业和设备管控,从源头避免事故发生,提高作业成功率。 关键词射孔断爆;射孔作业;压力延时点火头;导爆索 Abstract There are various accidents in the perforation operation,and the breaking and explosion of the perforating gun is one of the most common and most serious accidents in the perforation operation.Taking the broking and explosion accident of perforation gun in well K in Bohai oilifeld as an example,the perforating barrel strings were checked one by one in accordance with the working proce— dure.and the potential problem points were screened out.The operation and fault state of the problem instrument is restored through simulation test.and the root cause of the accident is f0und out through the analysis of data and the reappearance of accident state. The test method can guess the potential problems of operation process and equipment status according to different performance of the breaking and explosion accidents,SO as to guide on—site operation and equipment management and control,avoid accidents from source and increase the success rate of perforating operation. Key words fracture and explosion of perforating gun;perforation operation;pressure delay ignition head;detonating cord 射孑L作业是油井顺利投产的一个关键性环节。 油公司对一次成功率相当重视,一旦射孑L失败,往往 需要花费大量时间和经济成本来弥补,更严重地会 1丁程概况 K井采用上下双压力延时负压射孔.射孑L段 108.6 m,弹加空共25根(自下而上编号1号、2 产生不可逆转的巨大损失。在众多射孑L事故中,射孑L 断爆所占比例最高。以渤海油田K井断爆事故为 例.按作业工序,对射孔管串逐一进行排查,筛 选出潜在的问题点。通过模拟试验,对问题仪器的 作业及故障状态进行还原,得出了导致事故发生的 根本原因。总结出一般处理方式,以提高对射孔断 号……25号)。作业步骤:下、校深、坐封封隔器、 再校深、点火、放喷、起…。射孑L数据见表1和表2。 射孑L激发完毕后,起出射孔至井口.观察串 状态。发现25号至4号,未被引爆。21号距其 底部2.79 m处一盲孑L破裂,如图1所示。3号底 爆的整体认识,促进作业程序的规范,从而避免事故 发生 部0.86 m射孑L异常,上部发射正常,下部未正常穿 孔,且管膨胀。 表1射子L数据表 2事故调杏及分析 2.1事故调查 正常。③5号至l9号射孔进水,传爆系统无异常 现象。④20号射孔顶部中接头处扶正塞被挤烂, 如图2、图3所示,部分扶正塞残片堵在中接头中心 具体串状态:①上部压力点火头未动作,剪切 销钉正常。下部点火头动作,剪切销被剪断。(室)4号 射孑L未发射,底部导爆索爆燃1.5 m,顶部导爆索 作者简介:王孑L处,中接头3个旁通孑L均有堵塞现象,导爆索被压 至弹架管内。⑤22号至25号射孑L进水,传爆系统 无异常现象。 0 ̄(1982一),男,工程师,现主要从事国内和国外测外作业技术管理及现场作业质量控制方面工作。 -54· 石油工业技术监督 139.7 mm钻杆 变扣(DSHT55 Bx41 1 mm) 127 mm钻杆 139.700 177.8o0 l27.o00 121.361 108.458 108.458 钻杆同位素上部l27 mm IF Pin 165.100 57.150 钻杆同位素下部127 mm IF Box 127 mm钻杆 变扣(410 mm ̄98.4 mmCAS P) 165.100 127.000 l57.480 57.150 108.458 65.024 震击器98.4 mmCAS BxP 变扣98.4 mmCAS B ̄3l1 mm 127.762 l27.762 57.150 57.150 变扣310 mmx4l1 mm 157.480 65.024 安全接头(410 mm ̄41 1 mm) 变扣(410 mmx311 mm) 152.400 157.480 79.248 65.024 压力开孑L装置(310 mmx3l1 mill,关闭下入) 钻杆流量阀(310 minx3l】nlm,打开下人) 传 短节 变扣(310 mmx41 l mm) 127.000 127.000 127.000 157.480 59.004 59.004 65.024 244.5 R rrS封隔器(410 mmx4l 1 mm) 变扣(410 minx3l1 mm) 207.010 157.480 95.250 65.024 单级负压开孔装置(310 mm ̄73 m/i1 EU P) 73 mlXl EUE N80 l】.18#厚壁短节 压力延时点火头肓+头 100.330 73.025 85.725 177.800 55.880 50.800 射孑L顶郎第一发弹 射孑L底部第一发弹 肓+头+』 力延时点火头177.800 177.800 85.725 108~ 2 746.7 2 855-3 备注:1。射孑L:177.8 mm 40SPM,45/135;2.射孔弹:692SD一178R一4(孔径l1.2 mm,穿深l 385 mm);3.套管同位素:2 279.63 ~2 291.32 13"1、2 641.94~2 653.29 m mill以上。f}_I于该肓孔加 I’ 偏深,导致其耐压极限降 低, 静液柱压力的作片J下,肓孔破裂,射孑L柱进 水{ ..『天1此,射孔肓孔破裂导致射孔进水可能是 该井发生事故的直接原[人l 、 图l 21号盲子L异常情况 2.2事故分析 综合 述 台结果,归纳出 4所示事故分析 罔,并进行分析 . 2.2.1 21号怆育孔破裂分析 图2 20号射孑L顶部中接头 从调 结果褂H{的结论很多,但其r}l 2l号一 肓孔破裂址至火重要的疑点 射孑L未引爆,但是盲 孔破裂 ‘托后对陔肓孔进行测量,发现该肓孑L加T偏 2.2.2下点火头动作而上点火头未动怍分析 首先需要验证 具水身的质量是否存在问题 对陔点火头进行拆卸检查.发现点火头结构完好. 切销钉可白f{=f取m,外观 好 、 时火药和撞击雷 深 阿孔剩余 厚1.7~1.8 ITIIII,fni设计要求为4.59 王帅等:渤海油田K井射孔断爆事故分析 · 55 · 未起爆.延时火药外观无异常,撞击雷管输出端订f J 显向内凹陷的痕迹。 试验验证:把延时火药和撞击雷管拆卸后,复原 剪切销钉(与下井排布相同,并使用原销钉)进行检 查试验.该井设计使用1个剪切销钉,单颗销钉的剪 切值为3.62 MPa,地面剪切压力为37.83~41.8l MPa。地面连接手压泵,进行剪切试验,打压至40 MPa时,销钉被剪切(冈5)。 通过试验验证,该点火头在正常压力范围内被 击发,该点火头不存在质量问题。在井下未正常击发 的原因分析: 1)通过负压开孔装置正常开孑L的现象说明,负 图3 20号射孔弹架管顶部 上 力 火头未动作 22 至25号进水.传爆系统尤异常现象 21号g,¥TL底2.79 m邸处有一盲孔破裂 巾接头 个旁通孔均有堵塞现象.导爆索被压至弹架管内 5 至l9号进水,传爆系统无异常现象 压开孑L装置传压管等传压通道畅通(图6),几次加 4 射孔未发射,底部导爆索爆燃I.5 nl,顶部导爆索IF常 3号g, ̄TL底部O.86 111射孔异常.管膨胀至192.2 m.顶部发射IF常 I号、2 正常起爆 下部点火头正常动作,输出正常 图4事故结果分析图 压压力均作州在顶部压力延时点火头剪切滑套的顶 部! 3)2 号射孑L肓孑L破裂导致射孑L进水,静 液柱压力通过射孔作 在了剪切滑套的底部导致 地面加压时剪切滑套上下两端的压差不足于剪断剪 切销钥‘,压力延时点火头结构原理 如图7所示。 』K力 1-r 图5点火头动作后的状态 与延时起爆装置连接Ⅱ 活塞 向下运动 封隔器以 环空7fi力 剪断 剪切销 击发 起爆器 输ft{爆轰至 延时趟爆装置或射孔 J1 JJ作川j 滑套 输 爆轰至射孔 图6负压开孔装置原理示意图 图7压力延时点火头结构原理示意图 2)通过撞击雷管输f}1端明显向内凹陷的现象说 明有压力作用在撞山雷管的输 端.而雷管室J二下 2.2.3射孔断爆及射孔异常分析 1)}_}I于21号g, ̄TL怆肓孔破裂,导致射孑L柱进 水 静液柱 力作川存20号射孔顶部中接 中心 不密封,该压力必然作HJ 剪切滑套的底部 · 56 · 石油工业技术监督 孔处,挤压传爆管橡胶扶止塞,挤烂橡胶扶正塞.并 把导爆索挤进弹架管 2)射孑L液通过20号射孑L顶部中接头中心孑L 或旁通孔慢慢渗入下部射孔,导致在3号射孑L 的底部积水 3)加 击发底部 力延时点火头时.『大1 3号射 孑L底部积水.导致射孔弹爆燃,未聚能发射.底部 g,NL膨胀 I、 4)由于3号g, ̄TL底部积水,可使导爆索爆速 降低,传至4 g'NL底部传爆管时能 不足,导致 导爆索爆燃由:至断爆,4号射孔射孑L弹未发射。 2.2.4 l、2号射孔怆正常的原因分析 由于20} ‘射孔顶部中接头堵塞严霞.射孔液 只能慢慢渗入卜部射孔,静液柱 力未作川1到20 ‘射孔怆以下的射孔拄,1、2号g,NL怆没有大量 积水,底部 力延时点火头未受到影响. 片门加压 时可I 常击发 3 i式验验证 为证口』】I 述 敞分析的正确性,模拟了射孔 进水g,NL}_l=I=验 1)试验办法:按I 常装状态装配射孔弹5发, 将尾部3发弹浸泡入清水中3 h后起爆EI-, ̄L.观 察怆身上的穿孔情况,过程如图8所永 图8模拟射子L进水试验方案 2)试验 :伞 C lf1 2发弹穿孔 常 3发浸水 弹穿孔异常,/』『l『冬1 9所示..由此可知,射孔弹存水巾 浸泡一定时川I』-彳.导致g, ̄4L弹功能部分欠效.此时引 爆的射孔弹会…州穿孔异常现象,此 验结果 本 玖断爆书故脱象I:l1符 图9试验后穿孔情况 4结论 综L分析,肓孑L』J口r的误笳导致r这次断爆蕾 故..2l 一肓孔壁加【 过薄,下"过 巾受静液 压力破裂.井筒液体进入射孔怆, 20 。怆以I 形 成静液柱,使得井n打 点火『Ilf 火 f 下』:K乃羞 不足以剪切销钉,故上点火头没行动作,”『lJ液体进 入21‘ ’后慢慢向下渗漏至3 I 1, 底邮积水造 成了部分射孔弹爆燃,未聚能发射,敛使体膨胀, 导爆索的爆速降低,无法引爆4 I ’以I 的所有g,NL ,造成J 断爆事故,同时由j l I 、2 怆受 响 较小.得以止常射孑L }}{此得jI{射孑L断爆事故分忻的·般处 方式: 首先需要埘故障器材做认真详细的州 ,搜集原始 加二[ 资料,从中 找到突破口: 次将蛳敝现象按照 作业原理及步骤.将可能的疑点一·梳 , 将线索 串联起来,以试验还原验证,发现 确认问题:最后 划清书敝责任,减少损失. 减少 敝发,}i的建’义:从 源头装莳器材抓起,严格把控质 ,促进 几I的制造 升级:川时按照可能 现的潜 题.推敲作、I 序,完善作、{ 细节,减少类似。jj:敝的发,f ,为油公州 提供发个、经济、岛效的射孑LJJI正努 参考文献: 『11 III l、I 准化技术委员会.}=H扎f1:、【l,技 池:SY,l、 53 5—20l 31S1.北j :周家能源肘,20l3. 12_JIf ,畅登波,任网辉,等.等深j、I扎埘 扎怆』1j'f 及 深 性能的影响分析….行flh机械 2()16 44(11:34—39. 刘 仲.刘 练.环 加 起爆大仉 ljl_吖L 人涝 L 刚的心Jt J【J1._=l}j 仆测试 2()l2 2I【6):69—70,76. I41张维1 J【,『玖 琶,隋朝叫, .液压延fI1j 孔越 的研制 与 川I JI_测”技术.2016,40(6):765—768. 【51徐培f)40. 幢摒 富.等.连续汕 f0输ljlf扎 常分 及 对 lII1.r ¨ 场fJ【械.20l6 45(9):56—61. 本文编辑:王梅收稿日期:2017一Og一05