V P200喷油双螺杆空气压缩机运行故障分析赵利民摘要 分析VP200型喷油双螺杆空气压缩机,排气超温、含油超标、排气压力低等故障原因。提出解决办法和对压缩机的部分改进措施。 关键词VP200双螺杆空压机超温含油超标排气压力低中图分类号 TH45文献标识码B 一、喷油式双螺杆空气压缩机的工作原理空滤器进气蝶阀油冷却器至主机进气口最小压力阀VP200压缩机是英格索兰(I NGERSOLL-RAND)公司生产,典型的风冷喷油式双螺杆空气压缩机,排气量16m3/min,额定排气压力1.2MPa,电机功率138kW,转速1480r/mina VP200压缩机主要由主机、冷却与润滑、油气分离、气量调节、电气控制等几个系统组成,工作原理如图1所示。压缩机主机由一对阴、阳转子和壳体共同构成。压缩过程 中壳体壁上的喷嘴不断向压缩腔喷人冷却油,冷却油带走80%的压缩过程中产生的热量,同时起到润滑和密封作用。冷却油和压缩空气一起排出机外,经油气分离、冷却、过滤后循环使用。 VP200压缩机的油气分离分为粗分离和精分离两个过程。断油电磁阀油过滤器油分离器 粗分离方式包括重力沉降、离心分离、机械碰撞,精分离主要是二三油气混合气  ̄冷却油凝聚吸附。粗分离在油分离器中完成,油气混合气经排气管进人图1油分离器后体积突然膨胀,气速下降,较大油滴在重力作用下落入分离器下部的油箱,较小油滴因折流板的作用随气体在分离混合物中99%以上的油被分离掉。经粗分离后,含少量油的混器内旋转,离心力把油滴甩向筒壁,在筒壁上聚集后流人油箱,合气体进人油气分离芯进行精分离。VP200压缩机的油气分离实现离心分离。更小直径的油滴在分离器内不断碰撞融合,在折芯由两个靠在一起的同心纤维圆筒组成,含油气流进人油气分流板和筒壁上集聚下来。离芯后,油吸附、凝聚在纤维上形成液滴。外层纤维筒上的液滴实践表明, 经重力沉降、离心分离、机械碰撞等过程后,油气落回到油箱里,内层纤维筒上的液滴在重力作用下流到油分离升到位后,下腔压力保不住,掉到0.Y19下腔回油比例阀,感到在给其送中位数时,该阀没有封住原因分析:因Y1 9比例阀在上升时不应回油,而下行时油,调整Y19阀上的比例放大板上的反馈、调零旋钮,压力慢慢Y19换向应回油。这时上升时不回油,下降时回油,下降压力为调了上来,使用也正常了。0,现在上升时回油,下降保压,Y19的状态不对,通过换比例阀三、小结 证明阀体应没有问题,最后发现插头有问题。Y19比例阀的插头 从维护设备的角度看,对于PE4-HH-2000压力机液压气里边有两根线短接了,经焊开,接线后,工作正常。发现此现象时垫,有洁净的油液、正常的工作油压、充足的冷却油和完好的冷应先检插头、查线路,最后再检查比例阀体。却系统,液压故障能减少40%以上。 (3)气垫工作不正常,有时报加载时间过长故障,气垫中心缸液压气垫是压力机气垫的发展方向,传统气动压缩式气垫 下腔供油油泵齿轮泵压力调不上去,将压力调到21-23MPa时,在大吨位的压力机应用还很多,但其有压力不可控制性的缺点。气垫在不工作时压力不往下降,但气垫工作2-3个行程时,压现阶段液压气垫造价高,维修比较困难,一段时间内必将与传统力补不到23MPa服Y13加载时间长故障,气垫电机全停转。将气动压缩式气垫并存。W08.01-08压力设定数值调低至13-15MPa,气垫能维持工作。处理: 检查气垫主缸上下腔压差,在2MPa左右,气垫在上 作者通联:李德民哈尔滨哈飞汽车工业集团汽车厂111端无自动下沉现象:中心缸活塞密封应该没有问题。中心缸下腔车间哈尔滨经济技术开发区综合工业区烟台路1号15006C供油油泵和Y13比例阀都是新更换的,应该没有问题。检查E-mai l: lidemin@hfmotor.cn〔编辑利文〕困URE.INSIMM 2008 l%万方数据芯底部,再经回在压差作用下送回压缩机进气口。经精分离后,压缩空气的含油量降到8 RUL以下。 二、常见故障分析及其处理方法VP200压缩机主机可靠性很好,在日常维护良好的情况下 很少出现问题,故障主要发生在冷却润滑、油气分离、气量调节系统。1. 主机排气超温VP200空压机的正常排气温度下限为室温加32` C(排气温度太低会引起机内结露),上限为%℃。超温报警自停开关有两个,一是主机排气口上的排气温度开关(动作温度120士3'C),二是转子轴承回路上的回油温度开关(动作温度109士3,)C`当机器排气温度超过%℃时即应进行故障排查。(1) 常规检查。喷油双螺杆空压机压缩过程中产生的热量主要由油气混合气带出主机,经油冷却器和空气后冷却器散热。常规检查按先易后难的次序进行,检查内容包括: 检查油过滤器。VP200油过滤器的过滤精度20NLm,滤芯容易堵塞,造成主机因供油不足而排气超温。为保证安全,VP200控制面板上设有油过滤器前后压差(如落0.1MPa服警指示灯,灯亮时应更换滤芯。检查冷却风扇。 冷却风扇是风冷机组冷风循环的核心部件。一方面风扇对油冷却器和后冷却器吹风,进行强制散热,另一方面风扇作为动力源,使冷却风在机壳和外部空间之间进行循环流动,提高主机、油气分离器等的散热效果。在风扇停转情况下,VP200空压机排气温度在l Omin内就会达到报警自停水平。VP200的冷却风扇紧贴在冷却器正下方,由于面积大,风扇的叶片细长,刚度较差。在拆卸冷却器或对冷却器下表面污垢进行定期清理时容易变形,因此应经常检查风扇叶片,必要时进行角度校正。 检查冷却器。冷却器内外表面的污垢会影响散热,降低冷却效果。所以冷却器应定期进行清洗。冷却器外表面的污垢主要是冷却油和灰尘形成的油泥。风冷机组的冷却器多用翅片管制成,夹在翅片间的油泥不易清除,采用低压蒸汽喷洗,效果很好。油冷却器管内污垢主要是油循环过程中产生的积炭,用专用清洗液进行循环冲洗,积炭去除干净。VP200机型有两只排气口在隔音罩内的放空阀( 冷态启动阀和主放气阀),机器冷启动和停机时,放空阀排气,放出的油气混合气未经充分油气分离,其中所带的油随冷却风粘附在油冷却器和气体后冷却器表面上,是冷却器外表面油污的主要来源。对此,进行了小改进,将两只放空阀的消声器拆掉,利用原有螺纹接口,用镀锌管将排气口接到室外,冷却器外表面结垢速度明显降低,空压机在运行一年半未清洗冷却器的情况下,排气温度无明显上升。 (2)检查压力开关。VP200空压机主机排气压力由压力开关设定。如压力开关损坏或设定结束后压力开关锁紧器锁紧不严,因机器振动影响,设定值会发生飘移,使排气压力上限值超过1.2MPa,造成机组排气超温。这种故障通过排气压力表读数可以反映出来。( 3)检查温控阀。温控阀是一个三通阀。功能有二,一是在空压机刚启动时,使油绕过油冷却器,直接喷入主机,加速油温万方数据上升,防止压缩空气中水蒸气在油分离器中凝结。二是在空压机正常运行后,根据油温调节流经油冷却器和旁路的油量的比例,控制油温,使空压机的喷油温度保持在最佳点。如果温控阀失灵,热油可能不经油冷却器冷却直接喷人主机,造成空压机排气超温。VP200空压机温控阀使用的是液态温包式感温元件,感温 元件受热膨胀,推动阀芯动作。温控阀失效的形式,一是感温元件老化,膨胀和收缩曲线失真,不能随温度变化而正常动作。二是阀体磨损,阀动作不到位。维修工作中判断感温元件动作是否正常的方法是将感温元 件放在热水中浸泡,VP200的感温元件在100℃热水中膨胀的经验值应达到11 mm,否则需要更换。其他公司的喷油螺杆空压机还有使用固态和气态温包感温元件的,其受热后膨胀量不尽相同,但也可用热水浸泡方式进行失效检验。 (4)检查断油电磁阀。当用户用气量与机组排气量不匹配,机组长期使用ON/OFF气量调节方式工作时,由于机组频繁启停,断油电磁阀频繁通断、电磁阀容易损坏,使主机供油不足或供油中断,引起机组排气超温。电磁阀膜片损坏往往伴有停机后主机进气口返油现象。2. 主机进气口返油 空压机停机后,冷却油液从进气口喷出的现象称进气口返油。进气口返油有两种可能性,一是外部压力使转子反转,导致油液被转子压向进气口。二是停机后有大量带压油液进入主机。返油故障应从这两方面找原因。(1) 止逆阀故障。主机排气管是压缩空气倒回主机的唯一通道,为防止油分离器内高压空气倒流回主机,VP200空压机在排气管上设有翻板式止逆阀,这种阀工作时阀板和阀座间冲击很大,长期使用后阀座上的橡胶密封圈会破损,而且阀板铰接间隙也会磨损增大。这都会造成密封失效,压缩空气倒流,带动转子反转。 (2)断油电磁阀故障。断油电磁阀是常闭电磁阀,作用是在停机后切断油路,阻止油液从油分离器进人主机。断油电磁阀关闭不严,油就会从油箱流人主机,造成进气口返油故障。正常状态下压缩机停机后缸内剩余油量有限,而且通过止逆阀返回压缩缸的只有压缩空气,因此止逆阀故障引起的返油喷油量比断油电磁阀故障引起的返油量少,这可以作为区别两种故障的依据。3. 主机排气含油超标(1) 检查油箱油位。为了保证油滴碰撞和离心分离的效果,油气混合气从分离器下部进人后流速较高,如油箱油位过高,高速气流会把油箱中的油卷入压缩空气中,造成空压机排气含油超标。因此油箱油位应严格控制在视镜的中部以下。( 2)检查最小压力阀开启压力值。最小压力阀有三个作用,一是保证机组油循环所需的最小压力。二是防止管网中的高压气体倒回油分离器。三是保证油分离器前后压差不致过大,降低气体速度,确保油分离的效果。VP200最小压力阀的开启压力应设定在0AMPa左右。开启压力太低,油分离器前后压差大,器内气体流速高,筒壁上凝聚的油液会被高速气流卷走,影响粗分离的效果,同时也影响油雾在油分离芯上的吸附。经验显示,由筒壁和油气分离芯构成的环形空间的气流速度应城0.75m/soi¥M.IRSVI¥ 2008 NQ1因G丫D-350-2890/2.054增速箱运行异常的处理徐华寿摘要GYD-350-2890/2.054型增速箱振动、声音异常故障现象、分析及处理。关键词增速箱振动轴瓦间隙中图分类号TH452文献标识码B 一、故障测振量仪显示增速箱主、从动轴瓦振动值增大,噪声也不断增一台D700-32型离心压缩机,设计流量700m' /min,转速大,尤其是高速齿轮(小齿轮)轴的两端轴瓦(4",5"瓦)轴向振速6120r/min。原动机功率MOM的电机带动单级增速箱,型号最高,达到7mm/s,主机与电机振动值也略有增加,问题主要集GYD-350-2890/2.054,驱动压缩机运行。中在增速箱上。机组布置如图toJ-201 A机组自投用以来一直运行良好。某日巡检人员发现该机组增速箱大齿轮与电机连接方式为膜片联轴器,小齿 最小压力阀的检查方法是:打开管网的放空阀,在机器加载下海绵吹扫、清洗。这样,既不影响机器排气量,又延长了空滤芯状态下大量排气,将机器上的分离器前汾离器后,二位手动阀的寿命近一倍。拨到分离前位置,这时仪表板上压力表显示的油气分离器前的( 2)进气蝶阀开度不够。进气蝶阀未全部打开,空压机进气压力就是最小压力阀的开启压力。不足,会造成排气压力偏低。VP200空压机的进气蝶阀由加载液( 3)检查油气分离芯。油气分离芯的使用寿命与冷却油的污压缸控制,在加载时,高压油通过加载电磁阀进人液压缸,使液染程度和流经油气分离芯的油量有关。长期使用后冷却油中的压缸伸出,推动蝶阀打开。导致蝶阀开度不够的因素有:蝶阀磨灰尘、金属磨屑、胶质等杂质会将纤维的孔隙堵塞,造成气体通损、卡死。液压缸安装位置不正确,需要重新调整。二位三通电磁过时压降增大,速度提高,甚至使分离器芯击穿,彻底失去分离阀线圈烧毁或阀芯损坏,导致液压缸不工作。能力。当油气分离芯的压降>>O.1MPa时,必须更换。( 3)排气管路泄漏。排气管路上易出现泄漏的有主放气电磁( 4)检查回。VP200空压机的回由、回油过滤阀和冷启动放气电磁阀。这是两个常开电磁阀。由于动作频繁,器和节流孔接头组成。回油过滤器和回油节流孔堵塞,会造成油电磁阀膜片容易破损,造成漏气。由于存在漏气噪声,泄漏点很分离器芯内油位高,增大排出气体的含油量。容易找到。安装回时, 其与油气分离芯底部的距离应严格控制。距( 4)主要阻力源。排气管路上易造成较大压力降的阻力源主离过大,油气分离芯底部油位过高,积聚的油会被气流重新卷人要有油分离器芯和最小压力阀。油分离器芯因积聚污物堵塞,最压缩空气中,造成排气含油超标。距离过小易造成进口堵小压力阀阀芯卡死,阀无法正常打开,都会造成空压机排气压力塞,同样导致油位过高。这个安装距离比较合适的值是在2-偏低。4mm之间。三、结语 为了防止回油节流孔堵塞,某些维修人员常将节流孔接头喷油式双螺杆空气压缩机的冷却润滑系统、 油气分离系统、去掉,这是不妥的。因为节流孔的作用是为了减小回的流通气量调节系统是保证机器正常运行的关键系统,根据我们近年面积。回接在压缩机主机进气口,通径过大会影响压缩机的的统计,这几个系统的故障占到机器总故障的80%以上。要准排气量(油分离器中的压缩气体进人吸气腔后膨胀,减小压缩机确地诊断这些故障,必须从系统工作原理人手,从系统组成部件的进气量),增大压缩机的功耗,降低效率。的结构、功能特性入手,进行细致的观察、推理、分析。 4.主机排气压力偏低这些故障的发生多与二器( 油冷却器和空气后冷却器),三空压机排气压力偏低的故障源主要集中在进气和排气通道 芯(空滤器芯、油分离器芯、油过滤器芯),四阀(止逆阀、最小压上。在进气通道上应着重寻找节流因素,在排气通道上应主要考力阀、断油电磁阀、温控阀)有关。要保证机器正常运行必须做好虑机内漏点和导致较大压力损失的阻力源。这些部件的日常维护工作,定期清洗二器,按要求更换三芯,并 (1)空滤器脏。在进气管路上,首先应检查空滤器。空滤器被储备适量阀备件。W08.01-09灰尘堵塞,会造成空压机进气量不足,使排气压力偏低,这在工作环境灰尘较多的野外施工用的移动式螺杆空压机上比较多见。 作者通联:扬州工业职业技术学院机械工程系江苏扬州VP200的空滤器是纸滤芯, 在恶劣环境下寿命短、消耗大。市华阳西路199号225127为延长滤芯寿命,我们在空滤器表面包了一层海绵,并且定期拆E-ma il: zlmryh@126.com〔编辑利文〕困退奋.理与维修2008“‘万方数据