科学管理2017年第5期富气压缩机组汽轮机振动分析及处理
刘宝哲
中国石油天然气有限公司广西石化分公司 广西 钦州 535008
摘要:以某厂富气压缩机组汽轮机振动的分析和处理为例,探索引起机组振动大的原因和处理对策,促使设备稳定运行以保证装置生产的安全稳定。
关键词:汽轮机振动 原因分析 处理对策
1 设备振动故障分析1.1 初查振动原因
首先检查现场仪表接线完好,随后进行频谱分析。现场盘车无异常后,又在低速运转的情况下再一次进行检测并取得相关数据进行分析,4点左右经过两次启机,均在刚刚转动瞬间因汽轮机轴振动高联锁跳闸。通过在线监测数据初步分析,判断是汽封处有异物塞入汽封处的动静部件间隙内,造成动静碰磨,致使振动超标联锁停机,虽然盘车无异常,但通过初步分析以及2次启动由于振动大联锁停车,决定汽轮机进行解体检查抢修。1.2 初次振动频谱分析
(1)振动趋势。从汽机9352-Y测点振动趋势看,振值从3月28日23点59分57秒开始出现波动,同时轴心轨迹开出现反进动,大约20秒后,振值开始快速上升,2分钟之内,从20μm涨到276μm。(2)振动频率。主变频率是工频成分,即1X的逐渐增加导致总振值上升,在振值上升过程中,一倍频相位较稳定。1.3 尝试再次开机采集数据,振动频谱分析
现场盘车无异常后,仪表确认仪表正常后,又在低速运转看能否在采集数据进行分析,4:00点钟尝试开机,启动两次,汽轮机都在190r/min左右振值就达到了150μm而联锁停车,此时轴心位置大幅度偏向一侧。(1)振动趋势。从趋势图看,不是瞬间突变(幅值变化用了约2分钟),可排除掉叶片等瞬时质量脱落可能。在振值上升初期,振值出现波动,同时轴心轨迹出现反进动,说明振值上升初期先出现碰磨,之后由于摩擦热使摩擦部件变形,造成摩擦越来越严重或转子产生热弯曲,振值快速升值276微米。(2)轴心轨迹。轴心轨迹呈近似香蕉形看,转子在某一方向上约束较大。(3)轴心位置。在振值快速上升过程中,轴心位置也随之快速偏向一侧,说明存在某一力量将转子推向了一侧,可能是动静件之间进入异物。(4)再次开机。再次开机都在低转速(190r/min)时出现较高振幅(150μm),且轴心位置大幅度偏向一侧,说明动静件之间有异物产生摩擦,使转子偏向一侧和振值较高。1.4 拆检分析
3月29日早8时,机组开始降温准备检修,19:00开始拆检,对轴承进行检查未发现问题。1.5 汽轮机管线情况
根据汽轮机汽缸、汽封间隙、转子等的间隙测定,判断汽轮机出口管线对汽缸有一定应力,造成转子与定子之间各部的间隙超过规定值,决定对汽轮机出口管线拆开检查。 258
1.6 法兰错口情况
拆开汽轮机出口管线检查,发现汽轮机出口管线法兰同汽轮机汽缸法兰沿着管道安装450方向产生19mm偏移量,平行度相差4mm,两法兰之间间隙在37mm。1.7 管线配置情况
汽轮机出口管线安装图中,汽轮机出口法兰DN600,通过大小同变径为DN500,由于现场安装位置,直管段后沿450配管,π型涨力弯中PS-10014和PS-10013是2个弹力向上低摩擦可变蝶形弹簧位移量为12mm支座,PS-10016是1个吊挂,PS-10016是1个弹力向下可变应力蝶形位移量为9mm弹簧吊挂,垂直管线和水平管线贯通地方设置单向阀及与系统隔离闸阀,闸阀处设置止推支座。1.8 管线设计要求
汽轮机汽缸法兰和止推支架之间管线设计温度300℃,核算时按照330℃,汽轮机正常运行时280℃,之间管线膨胀靠π型涨力弯吸收,与系统管线没有关系,系统管线按照250℃设计,汽轮机出口温度280℃通过减温器降到250℃蒸汽排入1.0MPa蒸汽管网。1.9 管线实际同设计不同地方
汽轮机出口管线比较长,装置系统内部1.0MPa蒸汽管网中有汽轮机,管线无法吹扫打靶,为了吹扫打靶,在汽轮机出口450方向直管段出增设1对DN500法兰,以便汽轮机出口管线吹扫打靶。2 设备振动故障处理2.1 调整及回装
根据频谱分析结果和汽轮机开盖检查的情况并结合汽轮机自2010年8月28日开机以来运行情况,修复汽封,调整汽轮机各部间隙后进行回装。2.2 检修后机组试车
6日早9:29分正式启动试车,机组运行参数一切正常,但入口端Y方向9352-Y测点及出口端X方向9353-X振动值偏高,并表现为不稳定状态,平均值在35 um,波动范围10 um左右。3 结束语
机组检修后,上述分析表明汽轮机机械运行状态良好,通过检修使问题得到了有效解决,同时验证了检修前汽机联锁停车故障诊断分析结果的准确性,对是否进行转子动平衡的果断决策,缩短了检修时间,又为炼厂生产平衡提供了有力的保证,同时节约8000万元。参考文献
[1]大型关键机组远程诊断案例集[G].中国石油天然气股份有限公司设备故障诊断技术中心.
[2]炼油设备工程师手册[M].中国石油和石化工程研究会.