您好,欢迎来到五一七教育网。
搜索
您的当前位置:首页【doc】三峡左岸电站ALSTOM机组导叶小开度振动原因分析及解决方案

【doc】三峡左岸电站ALSTOM机组导叶小开度振动原因分析及解决方案

来源:五一七教育网


三峡左岸电站ALSTOM机组导叶小开度振

动原因分析及解决方案

第24卷第5期 2005年l0月 水力发电

JOURNALOFHYDROELECTRICENGINEERINC Vo1.24NO.5 0ct..2005

三峡左岸电站ALSTOM机组导叶小开度振动 原因分析及解决方案 叶青平

(三峡水力发电厂,宜昌443133)

摘要:三峡水力发电厂首批机组于2003年7月投产发电,在首批机组调试试运行期间,ALSTOM供货的机组在甩负

荷,紧急停机过程中出现了一些异常情况,通过各方努力,该问题基本解决.本文拟对关机过程中导o/-~b开度振动原因

进行分析,并对机组关闭规律的优化方案及实施过程进行介绍. 关键词:水轮机振动;活动导叶;负流量;关闭规律 中图分类号:TK730.324文献标识码:A

OriginanalysisandsolutionfortheALSTOMunitvibration insmallguidevaneopeningofThreeGorgesleftbankplant YEQingping

(ThreeGorgeshydropowerplant,Y~hang443133)

Abstract:ThefirstlingunitsofThreeGorgeshydropowerplanthavebeenputintooperationinJuly2003.The

firstlingunitssuppliedbyALSTOMoccurredtheabnormalphenomenadunngtheloadrejectionandemergencyshut

down.Attheend,theproblemgotsolutionwiththeeffortofallparts.Theoriginoftheunitvibrationinsmallguide

vaneopeningisanalyzedwhentheunitisclosingandtheoptimalschemeoftheunitclosinglawissuggested.

Keywords:turbinevibration;guidevane;reversedischarge;closinglaw 1介绍

三峡左岸电站共有14台水轮发电机组.水轮机额定水头80.6m,额定容量710MW,最大连续运行容量

767MW,最大容量852MW.14台机组中8台由ALSTOM供货,6台由Voith—Ge—Simens联营体供货.

2003年7~8月,首批ALSTOM机组5F,6F在调试试运行期间,过速试验,甩负荷或紧急停机时,在活动导叶

关闭结束阶段,出现了一些异常现象.调试试验在如下水力条件下进行:上游水位:135~135.5m,下游水位:66~

69m.考虑到在流量为1O00m/s时(ALSTOM水轮机的额定流量991.8m/s)的水头损失为1.5m,可以估计水轮机 净水头在如下值之间变化:

水头最小值:H=.8m(135—1.2—69),对应流量最大为Q=900m/s. 水头最大值:H=69.5m(135.5—0—66),对应流量最小可能为Q…=Om/s. 当然,以上的水头值与机组稳态运行相对应,而动水头与之有一定差别. 2问题的描述

2003年7月机组调试试运行期间,在正常工况下机组运行状况较好,而在暂态试验期问,观察到了几种有害

的现象:几个活动导叶拉断销断裂,控制环异常变形,整个调速系统异常振动. 为分析这一问题,记录了时间座标'下的一些主要特征参数的测量值,如蜗壳进口压力,活动导叶与转轮之间

压力(顶盖压力),尾水管压力,机组转速,活动导叶开度以及活动导叶轴颈上测量导叶所受水力矩的应力值(当 收稿日期:2004—11-18

作者简介:叶青平,1968年生,男,高级工程师,主任工程师

第5期叶青平:三峡左岸电站AI_STOM机组导叶小开度振动原因分析及解决方案ll1

然,由于真正校准应变片不可能,扭矩值只能作为参考).这些特征记录如图1所示. 如果在图1中50Hz的噪音信号是不可避免的,那么唯一表现异常的是活动导叶扭矩:相对而言较高频率的

振荡变化和较大的振荡幅度.图1中观察到的这一临界状况对应于时间~40秒及接力器行程约4%(7~0.8.).

特征参数沿时间展开的放大图如图2所示.它表明,观察到的控制环变形与接力器负荷不平衡的非均衡运行有

关,而与异常振动无关,与一部分拉断销的断裂无关.本文主要讨论与活动导叶异常振动有关的问题. 事'『~—J,麓11I?】i}{. 一:L■l,-I≤£}_主__一 :f.,■- j:『l_Ill 丰:=.厂≯卜 4≤;垂蜒暇螋; 萄:l:}三 i1:]lilI

:十!u?-_●.—,~…c一…mF- lime(sl 200

175蜗壳压力【m) l5O

I25顶盖压力(-) 100

75机组转速(_)

5O活动导叶扭矩 25(-.kdaN) 0尾水管压力(-) -

25导叶开度(_) . 50

图15F带535MW负荷紧急停机记录图

Fig.1Recordsofunits5emergencyshutdownwithload535MW 图25F紧急停机记录放大图 Fig.2Zoomofthefigure 3振动原因的研究 3.1,活动导叶的固有频率

参考图2,可以看出过大的振动发生在接力器行程4%和95%机组转速(75转/分)时,且活动导叶的振动频率

为23~24Hz.而轮叶激振频率为18Hz(15X75/60X0.95),因此这种现象:

既不是与轮叶转频(频率比率≥1.25)有关的强迫激振,因为在此特殊的暂态工况下,顶盖压力没有显示任何

波动.也不是轮叶转频激励活动导叶固有频率的问题,因为其固有频率较高,约28Hz.

3.2活动导叶的轮廓形式

活动导叶的异常振动和扭矩振荡,使得我们考虑活动导叶的水力轮廓形式引起这种现象的可能性.传统的

ALSTOM活动导叶是反曲率的,有短的轮廓(使得在小开度时的遮程较小,因为30年前缺乏经验的灯泡式水轮机

有较大的遮程),并且有较小的轴向偏心活动导叶水力矩平衡性好).

为便于分析,图3~图5绘出了三峡左岸电站ALSTOM机组的活动导叶轮廓形状,并且与ALSTOM其它类型 的活动导叶相比较.

图3三峡左岸ALSTOM机组活动导叶轮廓形状 Fig.3GuidevaneprofileshapeofThree—Gorgesunit 图4ALSTOM活动导叶轮廓形状(依泰普式) Fig.4ALSTOMtypeguidevaneprofileshap(haipu)

(并网前)应该有相似的行为.然而在机组开机时,没有观察 到这样的现象.图当今ALsTOM典型的活动导叶轮廓形状 3.3负流量Fig'5y'ALsTOM'YPialg\"idc\".pm.hpe

为解释活动导叶的这种现象,引入另外一个水力参数.在图1中,观察到在时刻约32秒时活动导叶扭矩是

负的(相对于开启趋势而言).参考水轮机模型试验中的扭矩测量结果,这在某种意义上是不可能的.这就提出

了一个问题:暂态期间可能出现负流量吗.如果暂态期间出现负流量,流态就变得非常不寻常,也能够解释这种 意想不到的现象(如活动导叶负扭矩). ~ ~. r , \\ 一, , ,一 ~~~~ 一~ 一 /~

112水力发电2005正

Gibson法(或\"压力时间法\见IEC41)用于计算横截面为.s,长度为的压力钢管在关

闭前两测量断面1,2

的流量.引用这种方法,用来估算瞬时流量,目的不是精确推导时间与流量的函数关系,而是得到流量的近似值.

另外,为简化解释,忽略了压力钢管的水头损失等条件.

如上所述,考虑压力钢管的一部分,假定在断面1,2间水是不可压缩的(L是这部分钢管的长度,.s是其横截

面积),根据牛顿公式并将牛顿公式对时间求积分,在初始时间t和最终时间f(当活动导叶关闭时流量为零或 几乎为零时),可以写出: F=,加

厂PPdt=厂oLS?I(.一)5.f=I?JlJlu0 厂Pgch.一h?dt=厂I(.一z)?=I?√IJIu0

在初始时间(关闭前)和最终时间之间求积分,能够得出常数k如下: 吉× 因此得到: Q(f):7f'(.一)df l(hl—h)dt\"加

用上述方法可以得到流量的近似值.当对图1和图2所示的紧急停机情况使用该方法时,得到了图6和图7 所示的流量近似值. 量 ■ j蒜

u4P5LR535MW07/07/03 02O3O4050607O 时间/s 一 趟 古

图65F带535MW紧急停机流量,开度图 Fig.6Dischargeandopeningofunit5emergency shutdownwithload535MW

图75F带535MW紧急停机分析图

Fig.7Analyzingrecordofunit5emergencyshutdown withload535MW

从图6可以看到在时间29秒至50秒之间流量为负数,水轮机运行在反水泵工况下约20秒,负流量大约为 机组最大流量的一10%.

对应于紧急停机,添加流量近似值在图1中,如图7.可以观察到异常振动发生在流量为负值的阶段,而且

可以推断负流量不是问题的唯一责任者:因为最大振动与负流量的最大值并不对应.

反水泵工况运行方式的出现,也解释了为什么活动导叶扭矩与模型试验(试验在水轮机模式下而不是反水泵 模式进行)期问的表现不一致. 4导叶关闭规律第一次改进方案 4.1第一次改进方案

综上所述,可以肯定的说,活动导叶振动的发生需要如下条件同时出现:负流量;对三峡左岸电站ALSTOM机 组的活动导叶叶型,导叶开度为4%.

在机组调试过程中,通过对导水机构关闭规律进行改进,采用\"第三段关闭\"的关闭规律来解决异常振动.这 个\"第三段关闭\"应该:

①避免4%接力器行程与负流量同时出现(当转轮泵工况运行产生负流量时,必须\"等待\直到机组转速足 如∞\"∞如mO 咖咖8量伽暑8.

第5期叶青平:三峡左岸电站ALSTOM机组导叶小开度振动原因分析及解决方案113

够低,对应于上游水位不能泵工况运行).

②更换更有效的接力器缓冲阀,在关闭结束时起作用.

为了有较大的裕量,考虑到目前的运行在低水头范围,没有要求迅速关机,负流量持续大约2O秒,设定\"第三

段关闭\"为120秒.这样机组约在接力器行程8%至9%时减速,在到达4%开度时减速约6O秒.

原始设计中,导水机构关闭规律被确定为两段:第一段(100%行程6.5秒)从100%到74%;第二段(100%行

程24秒)74%以下.每个接力器的缓冲阀确保接力器活塞在最后6%行程时减慢速度.第一次改进方案:相对于

原始设计,第一段,第二段特性没有改变,第三段关闭开始于接力器行程8%以下,持续120秒,直到导水机构完全 关闭.

4.2第一次改进方案分析

实施这个解决方案后,在后来机组调试的暂态试验中没有发生过异常振动,可以看机组调试试运行期间的两

个典型试验:甩负荷350MW,见图8;515MW负荷时紧急停机,见图9.

在图8所示的甩负荷试验图中,执行了第三段关闭,可以看到依然存在负流量.由于过速值低于以前的试

验,负流量也比以前降低了;反水泵工况运行的时问也变短了,但部分的下降归功于调速系统开启活动导叶(在一

23秒)使机组回到100%转速.不管机组出力多少,在甩负荷的过程中没有出现异常的活动导叶振动. _,,..._堕二L j婶:E.:L— :..一;__●^_.:-'j -:

I:.:—I一.X::I''一 ■.I5...i_』..….十一':t: -__==l墨毛 一 :c.:j0'I, 十'-:.0'I1 .:.E. Timers) 200蜗壳压力(m l75

150顶盖压力(m 125话动导叶扭矩 100机组转速(%) 75 . 25

图85F甩负荷350MW记录图

Fig.8Recordsofunit5loadrejectionwith350MW 自:{:1F.:f'!: 一E骡. ● fr'一..r

;ll}】.\"'●-【:E.-,.- ,

墨#胡JI}金:;兰EjIr:-:.? Ft=一-J 载:- :,:--卜:

娶羟:j托.. el:=砸:!}T下; 耕:}0.{一!l¨f .

{l_f芝.?斗寸一』 175蜗壳压力(m 125顶盖压力(_) 75活动导叶扭矩 50机组转速(%) 臻簿

图95F带515MW负荷紧急停机记录图

Fig.9Recordsofunit5emergencyshutdownwith535MW

图9表示了紧急停机情况,与图1非常相似,机组以十分相似的方式进入反水泵工况,约l6秒的反水泵运行

后(时间~38秒),机组回到水轮机工况(90%转速时回到正流量),而4%接力器行程对应于时间~9O秒,因此有 较大的裕量(约5O秒). 4.3第一次解决方案结论

关于暂态期间的过大振动,可以得出如下结论:所有调试的机组运行安全(无异常的振动),归功于\"第三段关

闭\"的实现;这种现象与由轮叶转频引起活动导叶的固有频率激励无关;这种现象出现在流量为负(反水泵工况)

和接力器行程4%时,很可能是因为\"太大的活动导叶轮廓遮程\".

但由于整个关机时间约150秒,在机组出现紧急情况需要快速关机时,该关闭规律不能满足要求;考虑到现

在三峡电厂处于围堰发电期(上游水位135~139米),机组运行水头约65米~7O米,虽然有约5O秒的裕量,该关

闭规律不一定满足高水头(113米)的运行要求,因而三峡电厂以关闭时间不满足合同要求(合同规定导叶接力器

全关闭时间调整范围为8~100秒)为由要求ALSTOM厂家对关闭规律进行进一步分析.

5导叶关闭规律第二次改进方案

2004年7月ALSTOM提出了新的活动导叶关闭规律,即第二次改进方案:第一段(100%行程6.5秒)从100%

到65%;第二段(100%行程24秒)从65%到2O%,第三段关闭开始于接力器行程20%以下,持续4O秒.该关闭

规律在11F调试试运行中进行实施,试验中记录了过速及甩负荷下的有关数据,实际测量的有关过速试验数据如 下:

5.1过速试验监测数据

过速145%时的导叶关闭规律如图lO,监测数据如表1. 5.2第二次改进方案分析

实施该关闭规律后,机组稳定性指标均满足制造厂家及规范要求,从表1可以看出机组转速上升,蜗壳压力 ∞如0如∞如

水力发电2005正 ll4

表lllF过速试验监测数据

Tab1elMeasuriI-gdataofunit11overspeedtest 转速上升(%)16.12 蜗壳压力上升(%)13 尾水压力脉动(%)~6?4 最大行程(mm)~6.4 第二段拐点行程(mm)255.07 接力器关闭第一段时间(s)4?6 关闭第二段时间(s)39.35 关闭第三段时间(s)

关机中4%导叶开度对避望茎堕!!: O0O0% 80O0% 20O0% 000% r9660% } | | . 3560% 207O% ''' —~ ) 1-^-_-~l r—— 5{5.84474lu

图10llF过速145%时导叶关闭规律

Fig.10Guidevaneclosinglofunitll.Verspeed145%

上升均满足调保计算要求,且关机过程中4%导叶开度对应机组转速约为81~82%,依照前面的分析,该关闭规 律在解决小开度振动上也有一定的裕量. 6结语

目前,三峡水力发电厂正计划在2004—2005年冬季检修期间,对所有ALSTOM机组上实施第二次改进方案'

以满篙正组织国内相关科研院所进行研究,以期利用水轮机模型试验成 里木黧果,

机组启动试验数据,对高水头下的机组关闭规律进行仿真分析与预测,剐L组天刚

俘进们进少' 参考文献:

[1]田子勤,刘景旺.三峡电站混流式水轮机水力稳定性研究[J]?人民长江?2()00,5? 『2]M:Couston.ThfeegorgesleftbankguideVanebehaVior[R]-2003,10?

『3]三峡水力发电厂,华中科技大学.三峡左岸电站llF启动试运行报告[R]-20o4,7. (上接第16页)

『1](美)D.P.洛克斯等着.姚汝祥等译.水资源系统规划与分析[M].北京:水利电力出版社,987年? ..兰点一[3]万景文.

论龙刘两库补水对缓解黄河下游水量供需矛盾的巨大作用ljj?水刀及电孚报叭一i'

『41GaoHong,WangHuanehen,Tanweixi.ng.ANewMeth.dofOmpeFisatiVeRegulai.nofHydmpoWeBaed.n

ArtificialNeuralNetwork[J].In£emati.na1JournalHydroe1ectricEnergy,1998(3):22~28?

[5]Qin出Liang.Ac.mparis.noftw.meth.dsformulti一.bjectiVe.ptimizati.nf0rresen『.ir.prai.\"lJJ?WatR.rc. ∞∞

一一避散古i旨 . ~ 4

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 517ttc.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-8

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务