发电设备(2010 No.3) 大容量枕组圆形烟谨设//-@ ̄ 大容量机组圆形烟道设计特点 周 锐 (广东省电力设计研究院,广州510663) 摘要:针对大容量机组的烟道形式问题,结合顺德德胜电厂的烟道设计,对比了圆形和矩形两种烟道 的特点和用料量,介绍了圆烟道的设计参数及加固肋设置情况,可供设计人员参考。 关键词:火电厂;烟道;加固肋 中图分类号:TM621.72 文献标识码:A 文章编号:1671—086X(2010)03—0190—03 Design Features of Circular Flues for Large Capacity Power Units ZH0U Rui (Guangdong Electric Power Design Institute,Guangzhou 510663,China) Abstract:For flue duct structures of large capacity power units,a comparison was made between circular and square flues O11 the aspects of structural features and material consumption.Taking the flue design of Shunde Desheng Power Plant as an example,design parameters of the circular flues and arrangement of the reinforcing ribs are described.This may serve as a reference for future design of similar flues. Keywords:thermal power plant;flue duct;reinforcing rib 由于大容量机组的烟气量巨大,使其烟道截 采用圆形烟道提供参考。 面较大。矩形烟风道的优点在于断面长宽比可 以任意调整,因而长期以来国内300 Mw以上机 1 圆形烟道的工程实例 顺德德胜电厂2台300 MW机组2008年投 入商业运行,采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司 组锅炉的烟道基本上采用矩形。然而,随着机组 容量不断增大,烟风道的断面越来越大,如600 MW机组总烟道断面在60 m 左右,1 000 MW 300 Mw亚l临界锅炉,每台炉配2台福建龙净公 司双室四电场除尘器和2台上海鼓风机厂静叶 可调轴流式引风机,2台炉共用一单筒锥形烟囱, 脱硫岛布置在烟囱后。该工程烟气流程布置采 机组总烟道断面在90 rll 以上,矩形烟道在抗 内、外压力条件下系平板受力,为了达到在规定 范围变形,需设置相当多的内撑和外加强构件, 不但耗钢量多,设计难度也增加。同等通流截面 用了与国内多数工程类似的常规布置,未进行布 置优化设计,但该工程除尘器前、后烟道在国内 300 Mw等级以上机组中首次全部采用了圆形设 计 ]。 的圆形烟道圆周均匀受力,受力状态好,无需内 撑,且可以减小外加强构件,减小通流阻力并节 约钢材。但圆形烟道的推广应用必须克服所占 空间大、积灰等偏心的非均匀荷载导致的道体失 稳、加固肋设计困难等诸多难题。 德胜电厂圆形烟道设计参数见表1。 本文结合顺德德胜电厂2台300 MW机组 烟道设计的工程实例,介绍了大容量机组圆形烟 2圆形烟道的特点 2.1圆形与矩形烟道基本特点比较(见表2) 道的设计特点,希望能够为后续大容量机组工程 收稿日期:2009—08—26 作者简介:周锐(I978一),男,工程师,长期从事火电、核电等大型电站的设计工作。 E—mail:zhourui@gedi.corn.cn 发电设备(2010 No.3) 大容量机组圆形烟道设诗特点 4 结 语 经过一年多的实际运行检验,该工程烟道运 行平稳,证明该设计安全可靠。 目前国内华能海门电厂、大唐潮州电厂等 1 000 Mw超超临界机组部分烟道也采用了圆形 合适的烟道形式。 参考文献: [1]中华人民共和国电力行业标准委员会.DL/T 5121--2000 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程[S].北京:中国电 力出版社,2000. [2]李圣良.火力发电厂外加强钢烟道结构的力学性能分析[J]. 设计,但不同的工程还应根据工程实际特点选择 武汉理工大学学报,2007(4):16—18. ,’’’’’’’’、 :经验交流: ‘l‘ltlll 等离子煤粉无油点火装置在600 Mw超临界机组的应用 福建华电可门发电有限公司二期3号及4号锅炉为600 MW 表1(续) 超临界直流锅炉。设计煤种是大同烟煤,校核煤种是神府东胜煤。 锅炉制粉系统采用ZGM113G中速磨煤机,每台炉配6台磨煤机, 每台磨煤机带一层4台燃烧器。为了节约燃油,锅炉安装了徐州燃 控科技股份有限公司的XPS一100型等离子煤粉无油点火装置。 l等离子点火的基本原理 等离子体是固、液、气之外的物质第四态,是指被电离的气 体,是电子、离子、原子、分子或自由基等粒子组成的集合体。集合 体中正、负电荷数量相等,对内为良导体,对外为中性。等离子火 炬能够直接点燃煤粉是因为等离子体具有高温效应、化学效应和 4存在问题及建议 电场效应。风、粉混合物通过等离子火炬,煤粉的挥发分及煤中碳 (1)在3号炉吹管期间,出现一次风速偏低、磨煤机出力不 迅速逸出,成为化学反应能力很强的可燃性气体,然后再与其他 足、一次风机失速问题。经分析,是由于A磨煤机一次风管上的 未被等离子炬激活的煤粉进行热化学反应作用,从而加速达到煤 可调缩孔开度不到位,一次风管阻力大,风机的风压风量不匹配, 粉的实际着火温度,实现小功率点火源点燃大量煤粉的目的。 风机运行在非安全区域造成的。调整后恢复正常。因此等离子 2 点火系统 点火改造的机组,在调试期间应对改造层一次风作精细调平。 将锅炉A磨煤机对应的A层4只煤粉燃烧器改成等离子点 (2)在3号炉吹管期间,A磨煤机液压油比例溢流阀频繁故 火煤粉燃烧器,等离子发生器安装在煤粉燃烧器后部的弯头处, 障,导致磨煤机不能正常启动和运行,漏风、漏粉现象也比较严 从后部的导管插入。弯头上还开有观察孔,以便观察和检修。 重。为稳定锅炉燃烧,保证锅炉安全运行,就必需适当投油,增加 为适应后部弯头插入的煤粉燃烧器,采用徐州燃控科技股份 了油耗。建议等离子点火改造的机组,要注意提高制粉系统的可 有限公司的XP ̄2L一100空气压缩加长型等离子发生器。这种等 离子发生器无电磁压缩线圈、无需输弧套等耦合部件,即可将等 靠性,才能充分发挥等离子点火的作用。 离子电弧直接送入煤粉点火区域,避免了耦合部件的烧损,增加 5应用收效 了燃烧器运行的安全可靠性。 (1)锅炉试运期间,等离子点火装置经过冷、热态调整,能够 3应用 在不投油的情况下(利用暖风器暖磨)直接点燃烟煤,实现冷炉 在3号锅炉点火吹管期间,等离子燃烧器3次成功点火,其运 无油点火启动。等离子点火装置点燃煤粉后,燃烧稳定,燃尽度 行数据见表1。 较高,火焰明亮,燃烧器内部及喷口不结焦,燃烧器运行可靠,等 离子火检信号正常。 表1 等离子燃烧器热态运行参数 (2)3号机组从点火吹管至168 h试运结束实际用油量为 276 t。4号机组从点火吹管至168 h试运结束未用燃油,在试运 期间一直为纯煤运行。 根据中电联技经[2oo7]7号文件《关于调整和修改火力发电 厂工程基建阶段燃油和蒸汽用量标准及其计算公式的通知》,每 台600 MW超临界机组油点火规定燃油量为5 601.7 t,因此使 用等离子点火后,可门电厂2台600 Mw机组共节约燃油 10 927.4 t,按当时柴油价格为6 500元/t计,累计节约燃油费 7 102.8万元。 (徐州燃控科技股份有限公司李广伟 供稿)