钻具无损探伤检测方法的改进 何双银(河南石油勘探局钻井工程公司管具分公司) 表1 摘要:在井场这种特殊的环境中,由于原有的探伤仪器体积和重量相对 大,影响了探伤工作的顺利进行,进而影响了工作质量。同时配合仪器使用的 缺陷对比试试块,也因为当时制作工艺粗糙而不能模拟钻具疲劳裂纹缺陷, 达不到目前对探伤工作的质量要求。 针对以上问题.钻井公司管具分公司根据目前超声波无损检测现状及井 场探伤作业的实际情况,计划研究内容如下:f 1)寻找体积小、重量轻、便于现 场、井场作业时携带方便、在强阳光下也能正常探伤的仪器。(2)在原有钻具 事故的调查、统计、分析的基础上、运用新技术、新方法研究一种针对井下钻 具断裂的不同情况,分析制作模拟不同规格钻具疲劳裂纹的对比试块,替代 目前平底孔螺纹试块,用于提高仪器的探伤灵敏度,减少钻具探伤时缺陷的 漏检率,提高钻具探伤的整体水平。 关键词:探伤议缺陷对比试块疲劳裂纹缺陷 序号名义深度{mm)检测深度{mm)误差 1项目总任务 钻井工程公司管具分公司现有的超声波无损检测仪器,由于体 积和重量相对大,在井场这种特殊的环境中作业,影响探伤工作的顺 利进行,进而影响了工作质量。同时配合仪器使用的缺陷对比试块, 也因为当时的制作工艺粗糙而不以模拟钻具疲劳裂纹缺陷,达不到 目前对探伤工作的质量要求。 针对以上问题,管具分公司根据目前超声波无损检测现状及井 场探伤作业的实际情况、计划研究内容如下:①寻找体积小、重量轻、 便于现场、井场作业时携带方便、在强阳光下也能正常探伤的仪器。 ②在原有钻具事故的调查、统计、分析的基础上,运用新技术,新方法 注:API相关标准规定,人工缺陷深度误差小于深度值的1 5%。 4现场应用情况 从2009年6月1日至2009年12月30日,在B320井、 研究一种针对井下钻具断裂的不同情况,分析制作模拟不同规格钻 B319井、K429井、安98井、下平1井等完钻井场、巴参1井中途 具疲劳裂纹的对比试块,替代目前平底孔螺纹试块,用于提高仪器的 井场;共18口井,对现场333根钻铤螺纹进行了无损检测。基本情 探伤灵敏度,减少钻具探伤时缺陷的漏检率,提高钻具探伤的整体水 况如下表: 平。 2主要研究内容 表3 2.1用新一代欧能达61O0型全数字超声探仪器(体积小、重量 轻、便于现场、井场作业时携带方便、在强光下也能正常探伤的仪器, 代替原有的CTS一22型模拟探伤仪。 2-2根据目前钻井技术的发展和钻具的使用情况(目前大位移、 水平井施工较多,对钻具的疲劳破坏和受力较以前有很大的不同)分 析制作模拟不同规格钻具疲劳裂纹的对比试块、替代目前平底孔螺 纹试块。 3完成的主要工作量 3.1申购欧能达61O0型全数字超声探伤仪。 该仪器具有以下性能和特点: 大屏幕、高亮、高速彩色显示,强烈阳光下正常探伤。 键式操作,使探伤非常简便、快捷。 一通过对18口井的现场应用情况来看,便携式超探仪器充分发 大容量存储、800幅探数据空间,掉电后数据不丢失。 5成果及认识 超长工作时间,无记忆高效锂电池,连续工作时间大于6小时。 项目已完成,仪器与试块已调试完毕,投入正常使用,已上井场 通道密码设置,探伤人员可预存自己的探伤通道,永久保存不被 作业18口井,对现场333根钻铤螺纹进行了无损检测,通过对侣 他人修改。重量只有1 28Kg。 口井的现场应用情况来看,便携式超探仪器充分发挥了体积小,强光 3.2调式仪器满足井场探伤作业的实际情况。 3.3分析制作模拟不同规格钻具疲劳纹的对比试块。 下显示清楚的特点,配合N5刻槽对比试块,改善了井场钻具无损检 3.3.1试块制作工艺:采用金属刻槽技术加工制作不同规格钻 测的工作质量,提高了探伤灵敏度。减少了螺纹断裂失效事故的发 具疲劳裂纹的对比试决。 生,降低了钻具打捞成本,同时也就提高了钻井时效,完全适用于井 场探伤作业的技术要求和需要。 3.3.2疲劳裂纹试块制作数据如下: 技术经济效益分析: 钻铤内螺纹试块检测结果(见表1): 挥了体积小,强光下显示清楚的特点,配合N5刻槽对比试块,改善 了井场钻具无损检测的工作质量,提高了探伤灵敏度。减少了螺纹断 裂失效事故的发生,降低了钻具打捞成本,同时也就提高了钻井时 效,完全适用于井场探伤作业的技术要求和需要。 ②钻铤外螺纹试块检测结果(见表2): ③宽度检测结果 所有试块刻槽宽度小于1 mm。 ④检测结论: 符合API标准相关人工缺陷误差要求。 能方便、快捷、有效地针对井场钻具进行无损检测,提高井场钻 具无损检测的质量,减少钻具疲劳断裂的可能性。 改进缺陷对比试块,分析制作模拟不同规格钻具疲劳裂纹的对 比试块,提高了无损检测灵敏度,最大限度地保证井队使用钻具的质 量,使钻井公司的整体利益少受损失。